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可燃液體泄漏發(fā)生爆炸燒死一人

    2004年6月7日8時(shí)50分左右,大連SF聯(lián)合化工有限責(zé)任公司油劑車間縮合崗位發(fā)生爆炸,一名操作女工被當(dāng)場燒死。
    一、事故經(jīng)過:
    2004年6月7日,大連SF聯(lián)合化工有限責(zé)任公司(以下簡稱化工公司)油劑車間主任王*安排操作工兼安全員姜*帶領(lǐng)操作工徐*、吳*(女)、謝*(女)等人到油劑車間縮合崗位進(jìn)行苯酚聚氧乙烯醚生產(chǎn)。8時(shí)10分左右,操作工姜、徐2人將所需生產(chǎn)的原料:2桶苯酚、1桶苯酚聚氧乙烯醚(以下簡稱LV-3,作為生產(chǎn)的引發(fā)劑),運(yùn)至二樓縮合崗位??s合釜主操作員吳*在利用縮合釜內(nèi)的真空向釜內(nèi)抽料,吳安排副操作員謝*給環(huán)氧乙烷計(jì)量罐備料(開現(xiàn)場閥門往環(huán)氧乙烷計(jì)量罐充料)。謝先為1號罐備料,當(dāng)時(shí),1號計(jì)量罐壓力指示為:0.2MPa、罐內(nèi)存有環(huán)氧乙烷900kg(設(shè)有液位高度換算重量的標(biāo)尺),謝通過姜得知,庫內(nèi)儲(chǔ)罐的壓力為0.38 MPa時(shí),未開計(jì)量罐的放空閥,將入口閥門打開,大約5分鐘的時(shí)間,1號罐已備料1000kg(該罐的額定充裝量),將閥門關(guān)閉;謝又到2號罐備料,2號罐當(dāng)時(shí)壓力指示為0.3 Mpa、罐內(nèi)原有環(huán)氧乙烷325kg ,謝先將排風(fēng)機(jī)開啟后,將放空閥開了2扣(圈),罐內(nèi)壓力降至并保持在0.2 MPa,開計(jì)量罐的入口閥,罐內(nèi)環(huán)氧乙烷由325kg逐漸升至500kg時(shí)。吳*讓謝將縮合釜抽料閥、真空閥關(guān)閉(當(dāng)時(shí)吳在一樓,謝在二樓)。吳將苯酚等原料上完后,隨之來到了二樓的操作崗位。此時(shí)2號計(jì)量罐已進(jìn)料達(dá)600kg。吳*安排謝去清理現(xiàn)場的衛(wèi)生。謝對現(xiàn)場做了簡單的清理后,便去其它崗位進(jìn)行巡檢。8時(shí)45分左右,縮合崗位響起一聲巨大的爆炸聲,接著從窗戶竄出了熊熊大火,后經(jīng)公安消防官兵20分鐘的奮力撲救,大火才被撲滅。在清理現(xiàn)場時(shí)發(fā)現(xiàn)操作工吳*已被燒死在二樓操作崗位上。
    二、事故原因分析
    經(jīng)過調(diào)查組的現(xiàn)場勘查取證和詢問有關(guān)人員,并依據(jù)大連市安全工程研究中心提交的《大連四方聯(lián)合化工有限責(zé)任公司“2004.6.7”事故現(xiàn)場勘查報(bào)告》,認(rèn)定此起爆炸事故是由于違章作業(yè)、設(shè)備有缺陷、安全管理不善等造成的生產(chǎn)安全責(zé)任事故,發(fā)生的具體原因如下:
    (一)直接原因:
    1.油劑車間縮合崗位操作員吳*安全意識淡薄,工作責(zé)任心不強(qiáng)。在為2號環(huán)氧乙烷計(jì)量罐備料時(shí)精力不集中,未能及時(shí)關(guān)閉進(jìn)料閥和放空閥,造成環(huán)氧乙烷計(jì)量罐充滿后,環(huán)氧乙烷蒸氣從放空閥溢至排風(fēng)管道系統(tǒng),與空氣混合形成了爆炸性混合物。是造成此起死亡事故發(fā)生的直接原因。
    2.化工公司油劑車間用于化工生產(chǎn)的設(shè)備存在缺陷。環(huán)氧乙烷計(jì)量罐無液位報(bào)警裝置,放空管與主排風(fēng)系統(tǒng)連接;加之生產(chǎn)系統(tǒng)未安裝靜電接地裝置,造成靜電積聚放電,導(dǎo)致溢至排風(fēng)管道系統(tǒng)的環(huán)氧乙烷蒸氣發(fā)生爆炸。是造成此起死亡事故發(fā)生的直接主要原因。
    (二)間接原因:
    化工公司安全管理不善。在組織油劑生產(chǎn)過程中,對使用的環(huán)氧乙烷計(jì)量罐無液位報(bào)警裝置,放空管與主排風(fēng)系統(tǒng)連接;可能因操作不當(dāng),環(huán)氧乙烷蒸氣溢出發(fā)生爆炸的危險(xiǎn)認(rèn)識不足;對生產(chǎn)系統(tǒng)未安裝靜電接地裝置等缺陷,不進(jìn)行整改;對化工作業(yè)現(xiàn)場缺乏必要的安全監(jiān)督檢查;對從業(yè)人員的安全教育不落實(shí),是造成此起爆炸事故發(fā)生的間接原因。
    三、預(yù)防事故發(fā)生的措施:
    化工公司要從此次爆炸事故中汲取深刻教訓(xùn),必須按化工生產(chǎn)的安全規(guī)范組織油劑產(chǎn)品的生產(chǎn)。在環(huán)氧乙烷計(jì)量罐無液位報(bào)警裝置等隱患沒有解決之前,不得恢復(fù)有環(huán)氧乙烷參與反應(yīng)的油劑生產(chǎn),現(xiàn)有的環(huán)氧乙烷必須封存或安全地轉(zhuǎn)移出去。其他產(chǎn)品的必須按專家組提出的整改意見進(jìn)行全面整改后方可以恢復(fù)生產(chǎn)。同時(shí)要加強(qiáng)對化工作業(yè)現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查;強(qiáng)化對從事化工生產(chǎn)作業(yè)人員的安全教育和培訓(xùn),避免類是事故的再次發(fā)生。
    四、事故責(zé)任分析和對事故責(zé)任處理意見:
    根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《遼寧省職工因工傷亡事故處理?xiàng)l例》和《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定,按照“事故原因不查清不放過,事故責(zé)任者得不到處理不放過,整改措施不落實(shí)不放過,教訓(xùn)不吸取不放過”的原則。大連市安監(jiān)局根據(jù)事故調(diào)查組的建議,對在此起爆炸事故中負(fù)有責(zé)任的相關(guān)單位和責(zé)任人作出了行政處分和經(jīng)濟(jì)罰款。
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本文標(biāo)簽:可燃液體泄漏發(fā)生爆炸燒死一人
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