產(chǎn)品詳情

云南玉溪鋼鐵公司軋鋼廠花巨資從國外引進(jìn)穿水冷卻裝置,在使用過程中發(fā)現(xiàn)有如下問題:軋制過程中管路復(fù)雜,采用多排管道供水,調(diào)整時極不方便;在軋制小規(guī)格產(chǎn)品時,每天在穿水位置堆鋼達(dá)10次左右,故障率高,同時軋制時易產(chǎn)生陰陽面,產(chǎn)品易彎曲,在冷床上出現(xiàn)亂鋼現(xiàn)象,無法收集。為幫助玉溪鋼鐵公司解決難題,合肥東方對其軋鋼穿水冷卻裝置進(jìn)行了以下改造:穿水裝置中心高度保持不變,旁通輥道作適量修改,液壓與氣動結(jié)構(gòu)不變,后線距作適當(dāng)更改,芯部由噴管式結(jié)構(gòu)改為湍流管結(jié)構(gòu);將原機(jī)架上方的噴管及其外箱全部拆除,重新設(shè)計湍流管式的安裝方式和方法,湍流管式穿水管進(jìn)水管和水反撲采用金屬軟管和快換接頭方法進(jìn)行連接,水、氣壓力及流量根據(jù)穿水軋制工藝確定;切分穿水裝置芯部原來采用噴管式結(jié)構(gòu),現(xiàn)改造為湍流管結(jié)構(gòu),同時更改水泵電機(jī)以及相關(guān)的電纜、基建等。
鋼板按厚度分,薄鋼板<4毫米(0.2毫米),中厚鋼板4~60毫米,特厚鋼板60~115毫米。
厚度
新聞:云浮20#鋼板發(fā)貨地

與L80-13Cr管材一樣,TP110-SUP13Cr鋼級油套管只能采用無縫鋼管生產(chǎn)。由于TP110-SUP13Cr管坯的變形抗力大,穿孔、連軋工序的軋制力均高于普通碳鋼,生產(chǎn)薄壁油管時,軋制力更是超出設(shè)備設(shè)計能力,跳電停機(jī)的隱患大。同時,鋼管的內(nèi)、外表面缺陷較軋制普通碳鋼產(chǎn)品時更易出現(xiàn),軋制工具壽命明顯縮短,導(dǎo)盤、頂頭、芯棒容易粘鋼、磨損,缺陷率很高。傳統(tǒng)的熱軋鋼管生產(chǎn)工藝很難保證TP110-SUP13Cr薄壁油管的軋制質(zhì)量與軋制效率。

新聞:云浮20#鋼板發(fā)貨地不是的話,重復(fù)2)、3)操作,直至符合要求。調(diào)節(jié)過程必須小心仔細(xì)。(如果熱力膨脹閥油堵嚴(yán)重,拆下后用無水乙醇進(jìn)行清洗,再重新裝上;失去調(diào)節(jié)功能的熱力膨脹閥應(yīng)更換;安裝熱力膨脹閥需注意感溫包安裝位置和做好保溫工作)另外,在實(shí)際中,采用如上儀表檢查熱力膨脹閥工作情況,往往要浪費(fèi)大量的時間,可采用目檢與儀表檢查相結(jié)合的方法,即先用眼睛觀察壓縮機(jī)回氣管的結(jié)露情況,發(fā)現(xiàn)異常后,再用儀表檢查。這樣,可以節(jié)約大量的時間,而且完全可以達(dá)到檢查目的。力膨脹閥調(diào)整效果實(shí)例現(xiàn)根據(jù)上述步驟對杭州市電信分公司惠興路七局程控機(jī)房的HIROSS空調(diào)熱力膨脹閥進(jìn)行了調(diào)整。在檢查中發(fā)現(xiàn)一臺94年安裝的HIROSSO55型空調(diào)在兩個壓縮機(jī)都運(yùn)行的情況下,進(jìn)回風(fēng)溫差偏小(回風(fēng)22.5℃,送風(fēng)16.8℃)空調(diào)制冷效果不明顯。觀察視液鏡和干燥過濾器,發(fā)現(xiàn)氟利昂充足,排除少氟和過濾器堵塞,進(jìn)一步檢查,發(fā)現(xiàn)兩臺空調(diào)壓縮機(jī)回氣有過熱、熱力膨脹閥出口處溫度偏低現(xiàn)象,用數(shù)字式溫度計測得其中一個系統(tǒng)蒸發(fā)器出口溫度為18℃,壓力表測得回氣壓力為3.2kg/cm2,對應(yīng)的蒸發(fā)溫度為-5℃,過熱度為23℃,明顯偏離正常的過熱度,從而診斷為熱力膨脹閥開啟度不夠,決定調(diào)整熱力膨脹閥開啟度。


