自在自线亚洲а∨天堂在线-中文字幕一区视频播放-扒开双腿猛进入喷水高潮叫声-欧美日本亚洲一区二区-老熟妇高潮偷拍一区二区-国产精品高清一区二区不卡-午夜色福利视频一区二区三区-亚洲国产成人精品福利在线观看-亚洲欧美成人一区二区在线电影

當前位置:機電之家首頁 >> PLC技術>> PLC文案資料 >> PLC論文 >> 自動化控制系統(tǒng)在煉鋼熱送輥道的應用
自動化控制系統(tǒng)在煉鋼熱送輥道的應用

1 引言
福建省三鋼(集團)有限責任公司前身為福建省三明鋼鐵廠。三鋼(集團)有限責任公司煉鋼廠熱送輥道系統(tǒng)的改造,是在原生產系統(tǒng)的基礎上,為了增加熱送效率而進行的改造項目。在電氣設備方面,將部分輥道的驅動方式由工頻驅動改為變頻驅動,并增加部分檢測元器件,以實現(xiàn)全線自動化運行。
自動化系統(tǒng)控制在原PLC的基礎上,增加了部分ET-200M遠程I/O站,電氣商在原控制程序的基礎上,編寫新的控制程序以控制新添設備并與原程序良好連接,同時添加相應的操作畫面以便操作員的操作。

2 熱送工藝流程
2.1 工藝流程
正常生產工藝狀態(tài)如圖1所示。鋼坯從煉鋼1#方坯連鑄機送出,在并鋼機長輥處,由并鋼機將1、2、3流的鋼坯并入第三流位置,將4、5、6流的鋼坯并入第四流位置,即將6流鋼坯按位置集中為2流,雙列鋼坯繼續(xù)前行,經1#轉盤前輥道,進入1#轉盤進行定位,1#轉盤順時針旋轉90°(下次轉盤的轉動為逆時針轉90°),將雙列鋼坯導入1#轉盤后短輥。雙列鋼坯繼續(xù)前行,1流2流鋼坯在下降機區(qū)域分別定位,定位完畢后,1#撥鋼機將1流的鋼坯撥至1#下降機,將1流的鋼坯運至新的1流鋼坯輸送線。2#撥鋼機將2流的鋼坯撥至2#下降機,將2流的鋼坯運至新的2流鋼坯輸送線。雙列鋼坯繼續(xù)前行,進入600米長輥道。雙列鋼坯繼續(xù)前行,進入3#轉盤進行定位。定位完畢后,3#轉盤逆時針旋轉75°,然后3#轉盤上的輥道轉動,將鋼坯送入3#轉盤后輥道。在鋼坯完全脫離轉盤后,3#轉盤順時針旋轉75°,準備下一次接鋼。

圖 1 熱送生產工藝流程

2.2 鋼坯900角控制原理
1#轉盤的作用將鋼坯的前進途徑進行90°的轉向,有自動和手動兩種控制方式。下面介紹自動控制模式。
1#轉盤的構成部分為:整個轉盤的旋轉部分,它可以使整個轉盤進行順時針或逆時針旋轉,其有4臺電機,電機由變頻柜驅動;A1B1輥道部分,A2B2輥道部分和C1D1輥道部分,C2D2輥道部分。這四組輥道負責從1#轉盤前輥道上接進鋼坯、鋼坯在轉盤上運送、將鋼坯送至1#轉盤后輥道。它們也由變頻柜驅動。(可參見圖2)
1#轉盤的控制:在主操縱臺“AUTO/MAN”選擇開關位于“AUTO”時,在變頻柜允許動作的前提下(如主空開已經合上、變頻柜無故障等)。
此時轉盤處于原始位置(如圖2的①),擋板1處于落下位置。當1#擋板處檢測點檢測到鋼坯的頭部進入1#轉盤,根據(jù)“先高速、后低速”的原則,A1B1、A2B2輥道變頻柜接受PLC的指令對A1B1、A2B2輥道進行驅動(方向為AB),當處于輥道尾部檢測碰球檢測到鋼坯的頭部時,PLC對相應的AB輥道變頻柜發(fā)出“停止”指令,AB輥道停止運行。

圖 2 鋼坯90°拐角工藝原理

此刻,如果在1#擋板處檢測點依然檢測到有鋼坯存在,則PLC發(fā)出“鋼坯超長”報警。
若1#擋板處檢測點沒有檢測到鋼坯存在,則擋板1升起,延時一定時間后,PLC向轉盤旋轉變頻柜發(fā)出“正轉”指令,轉盤旋轉變頻柜驅動轉盤順時針旋轉。當正轉減速檢測點被轉動位置檢測片擋上時,PLC對轉盤旋轉變頻柜發(fā)出“慢速正轉”指令,轉盤低速旋轉。當正轉停止檢測點被轉動位置檢測片擋上時,PLC對轉盤旋轉變頻柜發(fā)出“停止”指令,轉盤旋轉停止。此時轉盤的位置如圖2的②。
如果檢測元器件檢測到1#轉盤后輥道上無鋼,A1B1、A2B2輥道以正向速度(即AB向)將鋼坯送出1#轉盤,進入1#轉盤后輥道。當處于輥道尾部檢測碰球檢測到鋼坯的尾部消失時,PLC向A1B1、A2B2輥道變頻器發(fā)出“停止”指令,輥道停止運行。同時,PLC向擋板1的閥臺發(fā)出“下降”指令,擋板1落下。
此時,輥道C1D1、C2D2將擔負起下兩塊鋼坯的運送工作,描述如下:
此時轉盤處于圖2的②的位置,擋板1處于落下位置。當1#擋板處檢測點檢測到鋼坯的頭部進入1#轉盤,根據(jù)“先高速、后低速”的原則,C1D1、C2D2輥道變頻柜接受PLC的指令對C1D1、C2D2輥道進行驅動(方向為DC),當輥道尾部檢測碰球檢測到鋼坯的頭部時,PLC對C1D1、C2D2輥道變頻柜發(fā)出“停止”指令,C1D1、C2D2輥道停止運行。此刻,如果在1#擋板處檢測點依然檢測到有鋼坯存在,則PLC發(fā)出“鋼坯超長”報警。
若1#擋板處檢測點檢測到無鋼坯存在,則擋板1升起,延時一定時間后,PLC向轉盤旋轉變頻柜發(fā)出“反轉”指令,轉盤旋轉變頻柜驅動轉盤逆時針旋轉。當反轉減速檢測點被轉動位置檢測片擋上時,PLC對轉盤旋轉變頻柜發(fā)出“慢速反轉”指令,轉盤慢速反轉。當反轉停止檢測點被轉動位置檢測片擋上時,PLC對轉盤旋轉變頻柜發(fā)出“停止”指令,轉盤旋轉停止此時轉盤的位置如圖2的①。
如果檢測元器件檢測到1#轉盤后輥道上無鋼,則C1D1、C2D2輥道以正向速度(即CD向)將鋼坯送出1#轉盤,進入1#轉盤后輥道。處于輥道頭部檢測碰球檢測到鋼坯的尾部消失時,PLC向C1D1、C2D2輥道變頻器發(fā)出“停止”指令,輥道停止運行。同時,PLC向擋板1的閥臺發(fā)出“下降”指令,擋板1落下。
如此周而復始。

3 變頻器控制方案
對于多電機控制的一拖多控制系統(tǒng),ABB公司推出的ABB MULTIDRIVE和XIEMENS公司的6SE70系列變頻器非常適合輥道類負載的控制,在本系統(tǒng)中我們采用了ABB公司的ACS800 MultiDrive系列變頻器。
ACS800 MultiDrive采用公共直流母線供電方式,即若干逆變器單元連接到由單獨供電單元提供的直流母線上,主要由供電部分、傳動部分(Drive Section)、控制部分(Control Section)構成。
供電部分從功能上被分成三個單元:輔助控制單元(ACU)、進線單元(ICU)和可控硅供電單元(TSU)。
可控硅供電單元包含兩個六脈波晶閘管橋,正橋將三相交流電壓轉換成直流電壓,通過中間回路將能量提供給逆變器;反橋是將直流電壓轉換成交流電壓,也就是將電機的制動能量回饋電網。正/反橋不能同時工作,只能一組橋運行,另一組橋處于封鎖狀態(tài)??煽毓栌|發(fā)角總是在不停的調節(jié)去保持中間回路電壓在設計值,正/反橋的選擇和中間回路電壓的控制是基于供電電流、供電電壓和中間回路電壓的監(jiān)測。觸發(fā)角的控制是基于DC電壓和電流,控制程序是在60O的移相范圍內運行??煽毓璧膿Q相余量是不固定的,在以連續(xù)電流回饋時的觸發(fā)角取決于線路的電感和DC電流。一次回路圖如圖3所示。

圖 3 一次回路電原理圖

4 控制系統(tǒng)設計
4.1 硬件系統(tǒng)配置設計
本套系統(tǒng)采用西門子S7-300 PLC,通過以太網連接上位WINCC,通過PROFIBUS 通訊和變頻器連接,系統(tǒng)圖如圖4所示。

圖 4 系統(tǒng)圖

MCC把READY、RUN、FAULT等信號發(fā)送到PLC,同時操作臺的各種操作信號也傳遞到DI模塊,經PLC程序進行內部邏輯運算后,把各種現(xiàn)場顯示信號如指示燈等,送到WINCC界面和現(xiàn)場的設備指示。WINCC界面可以設置變頻器的速度信號,顯示變頻器的實際運行狀態(tài),如頻率、電流等;可以起停任意一臺設備,并監(jiān)視每臺設備的運行情況。
在主操作臺上設有急停按鈕,無論何時拍下此按鈕可以將所有電機進行急停。

4.2 PLC—變頻器通訊設計
(1)PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線控制器的設置。ABB變頻器和西門子PLC之間可以通過PROFIBUS實現(xiàn)控制:
● 安裝ABB變頻器GSD文件 ABB_0812.GSD;
● 在系統(tǒng)PROFIBUS-DP硬件配置中添加從站ABB Drives RPBA-01,站號為2(或其它站號),插入PPO Type Module為4;
● 在2號從站的參數(shù)設置中,將Operation Mode改為Vendor Specific(即ABB傳動協(xié)議);
● 其它為默認配置;
● 將配置下載到主站中。
(2)ACS800變頻器的參數(shù)簡單設置:
● 將ACS800變頻器Profibus適配器模塊RPBA-01安裝到變頻器上;
● 按照RPBA-01適配器模塊的用戶手冊調整硬件(如站號,終端電阻等);
● 將參數(shù)98.02改為FIELDBUS;確定參數(shù)98.07(COMM PROFILE)為ABB DRIVES ;
● 將參數(shù)51.04(PPO type)改為PPO4;
● 將參數(shù)51.05(PZD3 OUT)改為3。

5 結束語
PLC和變頻器組成一個較智能化的控制系統(tǒng),在熱送輥道的應用是十分成功的,它可以把各種啟動、運行、故障信號組合,送入PLC進行邏輯處理,再發(fā)出控制信號控制變頻器的運行,運行穩(wěn)定,可靠,自本套系統(tǒng)投入生產以來,很好的提高了生產效率,減少了故障發(fā)生率。

作者:未知 點擊:1503次 [打印] [關閉] [返回頂部]
本文標簽:自動化控制系統(tǒng)在煉鋼熱送輥道的應用
* 由于無法獲得聯(lián)系方式等原因,本網使用的文字及圖片的作品報酬未能及時支付,在此深表歉意,請《自動化控制系統(tǒng)在煉鋼熱送輥道的應用》相關權利人與機電之家網取得聯(lián)系。
電子樣本

SN系列樣冊
:鞏經理
:13915946763
:南京塞姆泵業(yè)有限公司
個人求購

宋磊 【求購】  氮化硅套管  2026-4-3
黃經理 【求購】  LS母線槽  2026-4-3
陳先生 【求購】  施耐德塑殼...  2026-4-2
譚經理 【求購】  工業(yè)溫度計  2026-4-2
焦經理 【求購】  液壓馬達  2026-4-2
周先生 【求購】  36號白油  2026-4-2
王經理 【求購】  萊克斯洛面...  2026-4-2
柯經理 【求購】  西奧電梯  2026-4-2
VIP公司推薦