鐵路貨車脫軌自動制動裝置是在車輛脫軌時能及時使主風(fēng)管連通大氣,使列車產(chǎn)生緊急制動,從而避免脫軌事故擴(kuò)大。目前70噸級新型鐵路貨車均有安裝。
1 脫軌制動閥分解、檢修概述
1.1 脫軌制動閥的分解、檢修工藝,應(yīng)按照鐵運(yùn)[2008]15號《鐵路貨車制動裝置檢修規(guī)則》中3.6的規(guī)定執(zhí)行。
1.2 分解時,閥蓋和閥體間的彈性圓柱銷3×10無法拔出時,可將閥體在專用弧形卡具上卡緊后,緊固在臺鉆工作臺上。用Φ
1.3 清除閥體內(nèi)外銹垢的方法,可在金屬除銹劑中浸泡,將除銹劑加熱至
2 制動閥桿試驗(yàn)系統(tǒng)的構(gòu)成
2.1 硬件組成
試驗(yàn)裝置是對制動閥桿在試驗(yàn)臺上進(jìn)行試驗(yàn),制動閥桿內(nèi)部通以壓力為650~700KPa的壓縮空氣,保壓1min,不漏泄為合格。試驗(yàn)裝置硬件由試驗(yàn)臺、工控計算機(jī)、數(shù)據(jù)采集處理模塊、控制元件、電源、人機(jī)交互硬件等組成。
試驗(yàn)臺設(shè)兩個試驗(yàn)位,卡具采用快速
為了實(shí)現(xiàn)快速定位與卡裝,在風(fēng)缸底座上設(shè)O型密封圈并定位銷,使制動閥桿法蘭螺栓孔直接落入定位銷,閥桿法蘭密封面則與O型圈壓緊時密封,制動閥桿法蘭上圓周面靠風(fēng)缸壓力壓緊。閥桿進(jìn)行漏泄試驗(yàn)時,閥桿外表面涂抹檢漏劑,人工進(jìn)行觀察,與微機(jī)試驗(yàn)同時進(jìn)行。
風(fēng)缸壓力釋放后,對開式卡爪對開,可把制動閥桿自由取出,進(jìn)行下一次試驗(yàn)。
2.2 系統(tǒng)軟件
用VC++構(gòu)建主控程序,顯示用于人機(jī)交互的主控界面,實(shí)現(xiàn)全部操作功能和串行通信。功能包括:自動測試、手動(夾緊、排風(fēng))、設(shè)備校驗(yàn)、打印等。并顯示動態(tài)壓力曲線,輸出試驗(yàn)結(jié)果。
3 微機(jī)控制方案
用MFC構(gòu)建微機(jī)控制主程序框架,建立起對話框類的事件和方法,串口通信采用Microsoft提供的通信組件MSCOMM,并引入OnTimer和OnComm消息循環(huán)。微機(jī)與單片機(jī)規(guī)定握手協(xié)議,定時收發(fā)數(shù)據(jù)。在試驗(yàn)時間內(nèi),函數(shù)LeakCheck()對接收到的壓力值與初值進(jìn)行比較,判定試驗(yàn)過程是否合格。
4 單片機(jī)測控系統(tǒng)原理
采用8052單片機(jī)并擴(kuò)展32K片外RAM,串行通信用MAX232芯片,波特率9600bit/s,8數(shù)據(jù)位,無校驗(yàn)位,1個停止位。擴(kuò)展16個I/O口以控制動作元件。
模數(shù)轉(zhuǎn)換采用測量精度較高的MAX197模塊,8個獨(dú)立的模擬輸入通道,0~+5V量程,12位數(shù)據(jù)輸出。也可采用AD
壓力傳感器單元采用RL-P-K系列擴(kuò)散硅壓力變送器,0~1MPa表壓,輸出0~+5V,供電24VDC。
空氣分配元件采用2630系列雙電控電磁換向閥,二位四通,工作壓力0.2~1Mpa,電源電壓DC24V。
5 測試精度分析
5.1 壓力變送器精確度
選取線性+遲滯+重復(fù)性〈±0.5%FS,靈敏度2.5mV/V,工作溫度范圍
5.2 模數(shù)轉(zhuǎn)換精度
MAX197的A/D分辨率是12位,1/2LSB線性度,換算分辨壓力值為0.5KPa,每模擬通道6μs轉(zhuǎn)換時間,輸入量程選0~+5V。
綜合精度可以滿足測試精度要求。
6 主要性能特點(diǎn)
測量分辨率 0.5KPa;
電壓 AC220V;
功率 150W;
工作溫度 -20℃~+
環(huán)境濕度 <75% 。
采用數(shù)字化測試和微機(jī)自動控制,符合鐵路貨車部件檢修、試驗(yàn)的發(fā)展要求。用戶操作簡單,試驗(yàn)結(jié)果顯示在屏幕上,提高了試驗(yàn)的準(zhǔn)確與可靠性。
7 結(jié)束語
該設(shè)備自動化程度高,保證了脫軌自動制動閥的檢修質(zhì)量,避免因制動閥桿檢查不徹底,裝車后發(fā)生漏泄導(dǎo)致返工的結(jié)果。










