變頻調速技術在煤氣中繼自動化加壓站中的應用及相關控制問題
1 引言
在鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)中,高爐、焦爐和轉爐產(chǎn)生的煤氣是重要的高熱值燃料,如排放至大氣,將造成嚴重的空氣污染,若將它們收集加以充分利用,作各種工業(yè)燃氣加熱爐的燃料,其經(jīng)濟效益是相當可觀的。一般處理過程是將產(chǎn)生的各種煤氣分別收集到貯氣罐(或貯氣塔柜)再用管道傳送到中繼站經(jīng)加壓后供各用戶使用。當從一次能源(如煤)轉換成二次能源(煤氣)時,由于一次能源燃質不穩(wěn),在轉換過程中必然導致二次能源(煤氣)燃質也不穩(wěn),即煤氣燃質具有較大的不確定性。用戶要求將燃質控制在允許范圍內,且將燃氣的壓力嚴格穩(wěn)定在指定范圍,以便使用。以鋼鐵企業(yè)的燃氣軋鋼加熱爐為例,它要求送入的燃氣燃質和壓力穩(wěn)定,否則燃燒系統(tǒng)很難控制,直接影響軋鋼生產(chǎn)等后續(xù)自動化生產(chǎn)線的產(chǎn)品質量?,F(xiàn)在的煤氣加壓站有相當部份采用電氣儀表控制系統(tǒng),也有部份經(jīng)過改造從現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)后用PLC為主控制器對設備實施控制的,因控制比較粗造,效果并不令人滿意。由于受設備限制還談不上自動監(jiān)控、自動配氣和自動調度,基本上是處于儀表監(jiān)視、手工操作的狀態(tài),優(yōu)化配氣和調度更無從談起,其核心問題是采用變頻器后,控制部份存在問題較多,本文就有關問題作些討論。
2 對象特性分析與控制策略選取
2.1 對象特性分析
混合煤氣由于來自高、焦和轉爐煤氣,由前述可知,燃氣燃質的不確定性和不確知性是其主要特性。因此既不可能直接用傳統(tǒng)的機理方法建立對象的數(shù)學模型,也不可能用系統(tǒng)辨識方法間接地導出控制的數(shù)學模型,對這種半結構化(或非結構化)的控制問題,常規(guī)控制策略顯然無能為力。煤氣加壓站存在的問題從表面上看是壓力、流量的變化,實質上涉及管網(wǎng)特性的變化,特性的改變要求在對加壓機實施調速時必須適應其特性的變化。不確定性和不確知性表現(xiàn)在多個方面,如系統(tǒng)參數(shù)的未知性、時變性、隨機性和分散性;系統(tǒng)時滯的未知性和時變性;系統(tǒng)嚴重的非線性;系統(tǒng)各變量間的關聯(lián)性;環(huán)境干擾的未知性等等,傳統(tǒng)控制對具有上述特性的對象是無能為力的,必須尋求有效的控制策略。
2.2 控制策略選取
由于鋼鐵企業(yè)的特殊性,各分廠或車間之間在地域上的分散性突出,相距距離較遠,資源配置情況差異較大,情況又相當復雜,籠統(tǒng)地討論是不切實際的。文中只針對特定情況討論,即將所收集的各種煤氣分別送中繼加壓站加壓,再根據(jù)需要進行配氣、調度。由于存在不確定性和不確知性,對象特性難以用嚴格的定量方法進行數(shù)學描述,因而從控制角度考慮問題,感興趣的主要目標不應是被控對象,而是控制器的本身。工程中往往采用的是在總結操作者豐富經(jīng)驗和操作規(guī)則的基礎上,對系統(tǒng)動態(tài)特征信息進行識別,再作直覺推理,再在線地確定控制策略的方法,即智能控制策略。它的特點是控制規(guī)則的建立及控制決策過程不是基于被控對象單純的數(shù)學解析模型,而是基于知識(包括定量和定性的知識),體現(xiàn)了人(專家、嫻熟的操作者)的智能。其控制形式是多種多樣的,如專家控制、仿人智能控制、模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡控制、自學習控制等等,其中更貼近實際的是專家控制和仿人智能控制。
(1) 專家控制策略
實時專家控制系統(tǒng),實質上是計算機智能軟件系統(tǒng)。它模擬領域專家處理知識和解決問題,是具有獲得反饋信息并能實時在線地控制的系統(tǒng),對實時數(shù)據(jù)的處理與特征辨識是在線的,能夠及時反映系統(tǒng)的動態(tài)特征。其推理方法一般采用數(shù)據(jù)驅動的前向推理,依次判別各條規(guī)則的條件,若滿足則執(zhí)行,執(zhí)行規(guī)則必須給出控制決策,決策可以是定性和定量結合的方式。實時專家控制系統(tǒng)主要由知識庫、數(shù)據(jù)庫和推理機組成,其知識庫分為靜態(tài)知識庫和動態(tài)知識庫。靜態(tài)知識庫中存放系統(tǒng)和工況設定值等參數(shù),動態(tài)知識庫中存放各種專家規(guī)則集,規(guī)則可按不同類型劃分為多個子集,子集間的關系是分級(或協(xié)調)的,為了滿足時間響應要求,每個子集中的規(guī)則數(shù)不宜太多。其難點在于對不確定性和不確知性的系統(tǒng)建立知識庫并非易事,就是建立了完善復雜的知識庫,也未必滿足實時要求,事實上對所研究的特定系統(tǒng)而言,是不可取的。
(2) 仿人智能控制
其基本思想是在控制過程中利用計算機模擬人的控制行為功能,最大限度地識別和利用控制系統(tǒng)動態(tài)過程所提供的特征信息,進行啟發(fā)和直覺推理,從而實現(xiàn)對缺乏精確數(shù)學模型的對象進行有效的控制。其物理實現(xiàn)方法是根據(jù)計算機控制動態(tài)系統(tǒng)的輸入輸出的信息來識別被控系統(tǒng)所處的狀態(tài)、動態(tài)特征及行為,即利用系統(tǒng)誤差e和e的一階、二階導數(shù),便可構造控制算法,相對而言它是簡捷而實用的,物理意義清晰。與其它智能控制策略(如專家控制策略、模糊控制策略、神經(jīng)控制策略、自學習控制策略、多級遞階智能控制策略、多模變結構智能控制策略等)相比,其優(yōu)點是顯而易見的。因此,在煤氣中繼自動化加壓站中,采用了仿人智能控制策略。
3 控制算法
基本思路是模仿過程控制系統(tǒng)中富有經(jīng)驗的操作者的普遍行為,如當系統(tǒng)的誤差趨于增加時,發(fā)出強烈的作用(閉環(huán)控制);當系統(tǒng)誤差趨于減小時,則取消控制動作,等待觀察等等。人對被控系統(tǒng)的狀態(tài)、動態(tài)特征及行為了解的越多,控制的效果就會越好。如果en表示離散化的當前采樣時刻誤差值,en-1和en-2分別表示前一個和前二個采樣時刻的誤差值,則有
從誤差e和誤差變化Δe這兩個基本的特征變化,便可從動態(tài)過程中獲取更多的特征信息。
(1) e·Δe
誤差e同誤差變化Δe之積構成了一個新的描述系統(tǒng)動態(tài)過程的特征變量,利用該特征變量的取值是否大于零,就可以描述系統(tǒng)動態(tài)過程變化的趨勢。
當e·Δe<0時,表明系統(tǒng)的動態(tài)過程正向著誤差減小的方向變化,即誤差的絕對值逐漸減小。
當e·Δe>0時,表明系統(tǒng)的動態(tài)過程正向著誤差增大的方向變化,即誤差的絕對值逐漸增大。
在控制過程中,識別e·Δe的符號,便可掌握系統(tǒng)動態(tài)過程的行為特征,以便更好地制定下一步控制策略。
(2) Δen·Δen-1
相鄰兩次誤差變化之積Δen·Δen-1構成了一個表征誤差出現(xiàn)極值狀態(tài)的特征量,若Δen·Δen-1<0表征出現(xiàn)極值,若Δen·Δen-1>0表征無極值。
(3)
誤差變化Δe與誤差e之比的絕對值的大小,描述了系統(tǒng)動態(tài)過程中誤差變化的姿態(tài)。
將與e·Δe聯(lián)合使用, 可對動態(tài)過程作進一步的劃分, 通過這種劃分,可以捕捉到動態(tài)過程的不同姿態(tài)。
(4) Δ(Δe)
誤差變化的變化率,即二次差分,描述動態(tài)過程處于趨于超調或回調段位;當Δ(Δe)>0,處于超調段:Δ(Δe)<0時,處于回調段。
總結上述特征,其基本控制算法可歸納為:
k為控制器增益的抑制(衰減)系數(shù), 一般取o<k<1。
基本算法控制系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 基本算法控制系統(tǒng)結構圖
上述控制算法對大滯后自衡對象的定值控制是非常適宜的,為了適應流量突變或進一步提高抗干擾能力,還可加入Bang-Bang控制,使動態(tài)品質更好。
4 中繼加壓站控制的工程實現(xiàn)
在中繼加壓站控制的工程實現(xiàn)中,圍繞經(jīng)濟技術指標要考慮的問題是比較多的,如能耗控制、設備磨損控制、安全控制、穩(wěn)壓調節(jié)控制、配氣與自動調度等。
4.1 變頻調速與控制技術的結合
加壓站能源主要耗在電動機上,某站改造前靠回流閥開度調節(jié),即當出口流量大時回流閥關閉或開度小,而出口流量小時為防止壓力過高,則使閥門開度增大以減壓。帶動增壓泵的電動機始終以額定轉速全速運轉,不僅浪費電能而且機器磨損大,常因回流閥不靈造成事故,穩(wěn)壓效果極差。改造后,把變頻調速技術與控制技術相結合,用智能控制算法實施閉環(huán)控制,控制器輸出直接控制變頻器驅動電動機帶動氣泵,通過調節(jié)電動機轉速來控制出口壓力,穩(wěn)壓效果好,而且可根據(jù)工藝參數(shù)要求隨時改變壓力,滿足用戶需要,節(jié)電效果顯著,延長了設備的使用壽命。當然在調速過程中,要注意用屏蔽方法過濾掉變頻器使機器產(chǎn)生共振的頻率,以免引起機器損壞。
4.2 監(jiān)控系統(tǒng)構架
由于加壓站對各種控制裝置分散管理功能要求很高,一般采用DCS系統(tǒng)比較恰當,其電氣監(jiān)控系統(tǒng)可采用由PLC構成的下位機實現(xiàn),對各設備的狀態(tài)參數(shù)、控制參數(shù)及運行參數(shù),如溫度、壓力、流量、電量、起/停、時鐘、連續(xù)運行時間、累計運行時間等作在線記錄、計算和統(tǒng)計, 并將上述數(shù)據(jù)存放在PLC模板的存儲器內,通過PLC通訊接口送上位機作管理用。壓力調節(jié)控制由上位計算機監(jiān)控系統(tǒng)完成,其硬件可采用高可靠性的工控機,再在視窗操作系統(tǒng)上配以工控組態(tài)軟件作開發(fā)平臺開發(fā)相關的控制應用軟件。由于工控組態(tài)軟件有強大而豐富的軟件功能,如數(shù)據(jù)處理、通訊、存儲、顯示等,因此諸如全站的數(shù)據(jù)功能、顯示功能、設備操作功能、統(tǒng)計功能、設備管理功能和故障診斷功能等,均可滿足管理要求。此外,采用這種構架,自動配氣及自動調度也可在統(tǒng)一的操作界面上完成。
4.3 煤氣的自動混氣與調度
由于焦爐、高爐和轉爐煤氣不僅燃質不同,而且其燃質還是波動的,各種煤氣的產(chǎn)量也時有變化,為了既保證不同類型用戶的要求,又不致浪費,煤氣資源的混合使用與合理調度是值得關注的。各種煤氣間按多大比例混合才是最經(jīng)濟的,在什么條件下需要補充天燃氣,以保證達到規(guī)定的燃質等等,情況是比較復雜的。粗略的作法可將各種煤氣燃質實際測出,并在變化的范圍內分檔,以便混合搭配,自動配氣與調度可以采用實時專家控制系統(tǒng)實現(xiàn)。實時專家控制系統(tǒng)主要由知識庫、數(shù)據(jù)庫和推理機組成,它與一般應用程序的主要區(qū)別在于:前者問題求解的知識隱含地編入程序,而后者則把應用領域的問題求解知識單獨組成一個實體,即知識庫。知識的處理是通過與知識庫分開的控制策略進行的,也就是說,一般應用程序把知識組織為兩級:數(shù)據(jù)級和程序級。實時專家系統(tǒng)則將知識組織成為三級:數(shù)據(jù)級、知識庫和控制級。推理方法采用數(shù)據(jù)驅動的前向推理,依次判別各條規(guī)則的條件,若滿足則執(zhí)行,然后繼續(xù)循環(huán),判斷下去。靜態(tài)知識庫中存放配氣系統(tǒng)和工況設定值等參數(shù),動態(tài)知識庫中存放各種專家規(guī)則集,因為規(guī)則不多,是可以滿足時間響應要求的。實時專家控制系統(tǒng)規(guī)則集采用IF“條件”THEN“結論”的方式或IF(事實1)(事實2)……(事實n)THEN(事實1)(事實2)……(事實n)的方式表達。
5 結束語
將變頻調速技術與自動控制技術相結合,經(jīng)在某鋼鐵集團公司動力廠煤氣混合中繼加壓站監(jiān)控系統(tǒng)進行技術改造工程的實踐中證實,改造后的系統(tǒng)不僅滿足了生產(chǎn)需求,而且還為研究系統(tǒng)本身問題提供了較理想的環(huán)境??刂菩Ч?、控制品質、操作和安全性均能令人滿意。因應用變頻調速設備磨損減少,管道閥及其它管件受壓均勻,損壞率大幅下降,機組長期在低于額定轉速和額定的電流下工作,軸溫大幅度下降,磨損減少,潤滑油用量也隨之減少,維修成本下降。項目投入資金37萬元,每年節(jié)約電費25萬元,維修保養(yǎng)費4萬元,即每年節(jié)約經(jīng)費共29萬元,投資回收期大約1年零3個月。實踐說明,選擇正確的控制策略與控制算法是提升煤氣加壓站技術性能的關鍵。
參考文獻
[1] 楊 志. 高能耗行業(yè)中不確定性系統(tǒng)的控制問題[A]. 于常友等. 自動化科學和技術[C]. 北京:電子工業(yè)出版社,2000.
[2] 李士勇. 模糊控制·神經(jīng)控制和智能控制論[M].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)出版社,1998.
[3] 熊建平. 仿人智能伺服控制器[D]. 重慶:重慶大學,2001.
作者簡介
李太福(1971-) 男 講師/博士 主要從事機電控制工程及智能自動化方面的教學與科研。
在鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)中,高爐、焦爐和轉爐產(chǎn)生的煤氣是重要的高熱值燃料,如排放至大氣,將造成嚴重的空氣污染,若將它們收集加以充分利用,作各種工業(yè)燃氣加熱爐的燃料,其經(jīng)濟效益是相當可觀的。一般處理過程是將產(chǎn)生的各種煤氣分別收集到貯氣罐(或貯氣塔柜)再用管道傳送到中繼站經(jīng)加壓后供各用戶使用。當從一次能源(如煤)轉換成二次能源(煤氣)時,由于一次能源燃質不穩(wěn),在轉換過程中必然導致二次能源(煤氣)燃質也不穩(wěn),即煤氣燃質具有較大的不確定性。用戶要求將燃質控制在允許范圍內,且將燃氣的壓力嚴格穩(wěn)定在指定范圍,以便使用。以鋼鐵企業(yè)的燃氣軋鋼加熱爐為例,它要求送入的燃氣燃質和壓力穩(wěn)定,否則燃燒系統(tǒng)很難控制,直接影響軋鋼生產(chǎn)等后續(xù)自動化生產(chǎn)線的產(chǎn)品質量?,F(xiàn)在的煤氣加壓站有相當部份采用電氣儀表控制系統(tǒng),也有部份經(jīng)過改造從現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)后用PLC為主控制器對設備實施控制的,因控制比較粗造,效果并不令人滿意。由于受設備限制還談不上自動監(jiān)控、自動配氣和自動調度,基本上是處于儀表監(jiān)視、手工操作的狀態(tài),優(yōu)化配氣和調度更無從談起,其核心問題是采用變頻器后,控制部份存在問題較多,本文就有關問題作些討論。
2 對象特性分析與控制策略選取
2.1 對象特性分析
混合煤氣由于來自高、焦和轉爐煤氣,由前述可知,燃氣燃質的不確定性和不確知性是其主要特性。因此既不可能直接用傳統(tǒng)的機理方法建立對象的數(shù)學模型,也不可能用系統(tǒng)辨識方法間接地導出控制的數(shù)學模型,對這種半結構化(或非結構化)的控制問題,常規(guī)控制策略顯然無能為力。煤氣加壓站存在的問題從表面上看是壓力、流量的變化,實質上涉及管網(wǎng)特性的變化,特性的改變要求在對加壓機實施調速時必須適應其特性的變化。不確定性和不確知性表現(xiàn)在多個方面,如系統(tǒng)參數(shù)的未知性、時變性、隨機性和分散性;系統(tǒng)時滯的未知性和時變性;系統(tǒng)嚴重的非線性;系統(tǒng)各變量間的關聯(lián)性;環(huán)境干擾的未知性等等,傳統(tǒng)控制對具有上述特性的對象是無能為力的,必須尋求有效的控制策略。
2.2 控制策略選取
由于鋼鐵企業(yè)的特殊性,各分廠或車間之間在地域上的分散性突出,相距距離較遠,資源配置情況差異較大,情況又相當復雜,籠統(tǒng)地討論是不切實際的。文中只針對特定情況討論,即將所收集的各種煤氣分別送中繼加壓站加壓,再根據(jù)需要進行配氣、調度。由于存在不確定性和不確知性,對象特性難以用嚴格的定量方法進行數(shù)學描述,因而從控制角度考慮問題,感興趣的主要目標不應是被控對象,而是控制器的本身。工程中往往采用的是在總結操作者豐富經(jīng)驗和操作規(guī)則的基礎上,對系統(tǒng)動態(tài)特征信息進行識別,再作直覺推理,再在線地確定控制策略的方法,即智能控制策略。它的特點是控制規(guī)則的建立及控制決策過程不是基于被控對象單純的數(shù)學解析模型,而是基于知識(包括定量和定性的知識),體現(xiàn)了人(專家、嫻熟的操作者)的智能。其控制形式是多種多樣的,如專家控制、仿人智能控制、模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡控制、自學習控制等等,其中更貼近實際的是專家控制和仿人智能控制。
(1) 專家控制策略
實時專家控制系統(tǒng),實質上是計算機智能軟件系統(tǒng)。它模擬領域專家處理知識和解決問題,是具有獲得反饋信息并能實時在線地控制的系統(tǒng),對實時數(shù)據(jù)的處理與特征辨識是在線的,能夠及時反映系統(tǒng)的動態(tài)特征。其推理方法一般采用數(shù)據(jù)驅動的前向推理,依次判別各條規(guī)則的條件,若滿足則執(zhí)行,執(zhí)行規(guī)則必須給出控制決策,決策可以是定性和定量結合的方式。實時專家控制系統(tǒng)主要由知識庫、數(shù)據(jù)庫和推理機組成,其知識庫分為靜態(tài)知識庫和動態(tài)知識庫。靜態(tài)知識庫中存放系統(tǒng)和工況設定值等參數(shù),動態(tài)知識庫中存放各種專家規(guī)則集,規(guī)則可按不同類型劃分為多個子集,子集間的關系是分級(或協(xié)調)的,為了滿足時間響應要求,每個子集中的規(guī)則數(shù)不宜太多。其難點在于對不確定性和不確知性的系統(tǒng)建立知識庫并非易事,就是建立了完善復雜的知識庫,也未必滿足實時要求,事實上對所研究的特定系統(tǒng)而言,是不可取的。
(2) 仿人智能控制
其基本思想是在控制過程中利用計算機模擬人的控制行為功能,最大限度地識別和利用控制系統(tǒng)動態(tài)過程所提供的特征信息,進行啟發(fā)和直覺推理,從而實現(xiàn)對缺乏精確數(shù)學模型的對象進行有效的控制。其物理實現(xiàn)方法是根據(jù)計算機控制動態(tài)系統(tǒng)的輸入輸出的信息來識別被控系統(tǒng)所處的狀態(tài)、動態(tài)特征及行為,即利用系統(tǒng)誤差e和e的一階、二階導數(shù),便可構造控制算法,相對而言它是簡捷而實用的,物理意義清晰。與其它智能控制策略(如專家控制策略、模糊控制策略、神經(jīng)控制策略、自學習控制策略、多級遞階智能控制策略、多模變結構智能控制策略等)相比,其優(yōu)點是顯而易見的。因此,在煤氣中繼自動化加壓站中,采用了仿人智能控制策略。
3 控制算法
基本思路是模仿過程控制系統(tǒng)中富有經(jīng)驗的操作者的普遍行為,如當系統(tǒng)的誤差趨于增加時,發(fā)出強烈的作用(閉環(huán)控制);當系統(tǒng)誤差趨于減小時,則取消控制動作,等待觀察等等。人對被控系統(tǒng)的狀態(tài)、動態(tài)特征及行為了解的越多,控制的效果就會越好。如果en表示離散化的當前采樣時刻誤差值,en-1和en-2分別表示前一個和前二個采樣時刻的誤差值,則有
從誤差e和誤差變化Δe這兩個基本的特征變化,便可從動態(tài)過程中獲取更多的特征信息。
(1) e·Δe
誤差e同誤差變化Δe之積構成了一個新的描述系統(tǒng)動態(tài)過程的特征變量,利用該特征變量的取值是否大于零,就可以描述系統(tǒng)動態(tài)過程變化的趨勢。
當e·Δe<0時,表明系統(tǒng)的動態(tài)過程正向著誤差減小的方向變化,即誤差的絕對值逐漸減小。
當e·Δe>0時,表明系統(tǒng)的動態(tài)過程正向著誤差增大的方向變化,即誤差的絕對值逐漸增大。
在控制過程中,識別e·Δe的符號,便可掌握系統(tǒng)動態(tài)過程的行為特征,以便更好地制定下一步控制策略。
(2) Δen·Δen-1
相鄰兩次誤差變化之積Δen·Δen-1構成了一個表征誤差出現(xiàn)極值狀態(tài)的特征量,若Δen·Δen-1<0表征出現(xiàn)極值,若Δen·Δen-1>0表征無極值。
(3)
誤差變化Δe與誤差e之比的絕對值的大小,描述了系統(tǒng)動態(tài)過程中誤差變化的姿態(tài)。
將與e·Δe聯(lián)合使用, 可對動態(tài)過程作進一步的劃分, 通過這種劃分,可以捕捉到動態(tài)過程的不同姿態(tài)。
(4) Δ(Δe)
誤差變化的變化率,即二次差分,描述動態(tài)過程處于趨于超調或回調段位;當Δ(Δe)>0,處于超調段:Δ(Δe)<0時,處于回調段。
總結上述特征,其基本控制算法可歸納為:
k為控制器增益的抑制(衰減)系數(shù), 一般取o<k<1。
基本算法控制系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 基本算法控制系統(tǒng)結構圖
上述控制算法對大滯后自衡對象的定值控制是非常適宜的,為了適應流量突變或進一步提高抗干擾能力,還可加入Bang-Bang控制,使動態(tài)品質更好。
4 中繼加壓站控制的工程實現(xiàn)
在中繼加壓站控制的工程實現(xiàn)中,圍繞經(jīng)濟技術指標要考慮的問題是比較多的,如能耗控制、設備磨損控制、安全控制、穩(wěn)壓調節(jié)控制、配氣與自動調度等。
4.1 變頻調速與控制技術的結合
加壓站能源主要耗在電動機上,某站改造前靠回流閥開度調節(jié),即當出口流量大時回流閥關閉或開度小,而出口流量小時為防止壓力過高,則使閥門開度增大以減壓。帶動增壓泵的電動機始終以額定轉速全速運轉,不僅浪費電能而且機器磨損大,常因回流閥不靈造成事故,穩(wěn)壓效果極差。改造后,把變頻調速技術與控制技術相結合,用智能控制算法實施閉環(huán)控制,控制器輸出直接控制變頻器驅動電動機帶動氣泵,通過調節(jié)電動機轉速來控制出口壓力,穩(wěn)壓效果好,而且可根據(jù)工藝參數(shù)要求隨時改變壓力,滿足用戶需要,節(jié)電效果顯著,延長了設備的使用壽命。當然在調速過程中,要注意用屏蔽方法過濾掉變頻器使機器產(chǎn)生共振的頻率,以免引起機器損壞。
4.2 監(jiān)控系統(tǒng)構架
由于加壓站對各種控制裝置分散管理功能要求很高,一般采用DCS系統(tǒng)比較恰當,其電氣監(jiān)控系統(tǒng)可采用由PLC構成的下位機實現(xiàn),對各設備的狀態(tài)參數(shù)、控制參數(shù)及運行參數(shù),如溫度、壓力、流量、電量、起/停、時鐘、連續(xù)運行時間、累計運行時間等作在線記錄、計算和統(tǒng)計, 并將上述數(shù)據(jù)存放在PLC模板的存儲器內,通過PLC通訊接口送上位機作管理用。壓力調節(jié)控制由上位計算機監(jiān)控系統(tǒng)完成,其硬件可采用高可靠性的工控機,再在視窗操作系統(tǒng)上配以工控組態(tài)軟件作開發(fā)平臺開發(fā)相關的控制應用軟件。由于工控組態(tài)軟件有強大而豐富的軟件功能,如數(shù)據(jù)處理、通訊、存儲、顯示等,因此諸如全站的數(shù)據(jù)功能、顯示功能、設備操作功能、統(tǒng)計功能、設備管理功能和故障診斷功能等,均可滿足管理要求。此外,采用這種構架,自動配氣及自動調度也可在統(tǒng)一的操作界面上完成。
4.3 煤氣的自動混氣與調度
由于焦爐、高爐和轉爐煤氣不僅燃質不同,而且其燃質還是波動的,各種煤氣的產(chǎn)量也時有變化,為了既保證不同類型用戶的要求,又不致浪費,煤氣資源的混合使用與合理調度是值得關注的。各種煤氣間按多大比例混合才是最經(jīng)濟的,在什么條件下需要補充天燃氣,以保證達到規(guī)定的燃質等等,情況是比較復雜的。粗略的作法可將各種煤氣燃質實際測出,并在變化的范圍內分檔,以便混合搭配,自動配氣與調度可以采用實時專家控制系統(tǒng)實現(xiàn)。實時專家控制系統(tǒng)主要由知識庫、數(shù)據(jù)庫和推理機組成,它與一般應用程序的主要區(qū)別在于:前者問題求解的知識隱含地編入程序,而后者則把應用領域的問題求解知識單獨組成一個實體,即知識庫。知識的處理是通過與知識庫分開的控制策略進行的,也就是說,一般應用程序把知識組織為兩級:數(shù)據(jù)級和程序級。實時專家系統(tǒng)則將知識組織成為三級:數(shù)據(jù)級、知識庫和控制級。推理方法采用數(shù)據(jù)驅動的前向推理,依次判別各條規(guī)則的條件,若滿足則執(zhí)行,然后繼續(xù)循環(huán),判斷下去。靜態(tài)知識庫中存放配氣系統(tǒng)和工況設定值等參數(shù),動態(tài)知識庫中存放各種專家規(guī)則集,因為規(guī)則不多,是可以滿足時間響應要求的。實時專家控制系統(tǒng)規(guī)則集采用IF“條件”THEN“結論”的方式或IF(事實1)(事實2)……(事實n)THEN(事實1)(事實2)……(事實n)的方式表達。
5 結束語
將變頻調速技術與自動控制技術相結合,經(jīng)在某鋼鐵集團公司動力廠煤氣混合中繼加壓站監(jiān)控系統(tǒng)進行技術改造工程的實踐中證實,改造后的系統(tǒng)不僅滿足了生產(chǎn)需求,而且還為研究系統(tǒng)本身問題提供了較理想的環(huán)境??刂菩Ч?、控制品質、操作和安全性均能令人滿意。因應用變頻調速設備磨損減少,管道閥及其它管件受壓均勻,損壞率大幅下降,機組長期在低于額定轉速和額定的電流下工作,軸溫大幅度下降,磨損減少,潤滑油用量也隨之減少,維修成本下降。項目投入資金37萬元,每年節(jié)約電費25萬元,維修保養(yǎng)費4萬元,即每年節(jié)約經(jīng)費共29萬元,投資回收期大約1年零3個月。實踐說明,選擇正確的控制策略與控制算法是提升煤氣加壓站技術性能的關鍵。
參考文獻
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[3] 熊建平. 仿人智能伺服控制器[D]. 重慶:重慶大學,2001.
作者簡介
李太福(1971-) 男 講師/博士 主要從事機電控制工程及智能自動化方面的教學與科研。
本文標簽:變頻調速技術在煤氣中繼自動化加壓站中的應用及相關控制問題
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