燃煤電廠對于煤炭燃燼后所排放的大量粉煤灰的處理問題,是關(guān)系到電廠的環(huán)境保護(hù)與降本增效的重大課題。而儀化熱電廠對技術(shù)落后的倉泵收灰系統(tǒng)改造的方案優(yōu)化與節(jié)能的實(shí)踐,不僅實(shí)現(xiàn)了干灰全部收集的環(huán)保目標(biāo),還達(dá)到了節(jié)氣、節(jié)水的節(jié)能效果,并為實(shí)現(xiàn)沖灰水閉路循環(huán)創(chuàng)造了條件。
為減輕水力除灰使煤灰堆場庫容量日益減少的壓力,擁有6臺(tái)220t/h鍋爐的儀化熱電廠,1995年投運(yùn)了#1~#6爐一電場粉煤灰收灰系統(tǒng);后改造成一、二電場共用倉泵形式;三電場粉煤灰收灰系統(tǒng)于1999年建成。形成6臺(tái)電除塵器三個(gè)電場共18臺(tái)倉泵的正壓收灰系統(tǒng)。
然而,其一、二電場的倉泵磨損嚴(yán)重,罐體已多處磨穿;系統(tǒng)故障率高,其出料閥密封正常使用天數(shù)不超過20d;干灰管路彎頭經(jīng)常磨穿,泄漏造成環(huán)境污染。三電場的收灰系統(tǒng),由于下灰三通角度大于粉煤灰自流角度,一用就堵灰而不得不停用。系統(tǒng)的壓縮空氣耗用量大,僅一、二電場每年收灰的壓縮空氣成本就達(dá)220萬元,能耗浪費(fèi)嚴(yán)重。
因而,從環(huán)境保護(hù)的角度,要求干灰全部收集外售,延長灰場使用年限,節(jié)水以保障沖灰水閉路循環(huán),實(shí)施“清潔生產(chǎn)”;從運(yùn)行管理的角度,要求降低設(shè)備故障率、確保無泄漏,并減少系統(tǒng)維修費(fèi)用;從節(jié)能降耗的角度,要求運(yùn)用技術(shù)領(lǐng)先、投資省的改造方案,建成高效節(jié)氣的收灰系統(tǒng),使壓縮空氣耗量下降。
2 單倉泵與雙倉泵系統(tǒng)布置的比較
國內(nèi)目前各電廠干灰收集基本上都采用單倉泵系統(tǒng),先進(jìn)的雙倉泵系統(tǒng)較少。220t/h鍋爐電除塵干式收灰系統(tǒng)改造前布置見圖1和圖2,設(shè)備比較見表1。


雙倉泵系統(tǒng)雖比單倉泵系統(tǒng)少4臺(tái)倉泵,因其2臺(tái)倉泵為互換投用,可靠性較高;加上鏈運(yùn)機(jī)、飼料機(jī)匯集輸灰,輸灰管道僅1條,系統(tǒng)簡化,投資?。贿\(yùn)行氣耗也明顯減少。

3 對收灰系統(tǒng)技術(shù)的優(yōu)化
3.1 電除塵器的收灰情況計(jì)算
按電除塵每電場除塵效率70%~80%計(jì)算,可得:
一電場收塵率=70%~80%;
二電場收塵率=16%~21%;
三電場收塵率=3.2%~6.3%;
總收塵率=97.3%~99.2%。
每爐燃煤量約30t/h,煤灰值A(chǔ)=25%~35%,則每爐灰渣量7.5~10.5t/h,按10%渣量計(jì)算,則灰量在6.75~9.45t/h;6只灰斗的收灰量分別為:
#1灰斗=#2灰斗=2.36~3.78t/h;
#3灰斗=#4灰斗=0.54~0.99t/h;
#5灰斗=#6灰斗=0.11~0.3t/h;
故得知:一、二、三電場的收灰量比≈14∶3∶1。
3.2 鏈運(yùn)機(jī)選用技術(shù)要點(diǎn)
3.2.1 鏈運(yùn)機(jī)的技術(shù)特點(diǎn): FU型鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)主要用于水平或以小傾角(小于15O)輸送物料,輸送距離單機(jī)可達(dá)60m,輸送能耗低,整機(jī)壽命長,輸送鏈可用5年,滾子可用2~3年;可進(jìn)行高架布置,能靈活多點(diǎn)進(jìn)出料;運(yùn)行成本低,維修率小、可靠性高。
3.2.2 運(yùn)機(jī)的選型 :按每臺(tái)電除塵收灰量在6.75~9.45t/h的計(jì)算,可選用2臺(tái)輸灰量6t/h的FU200型;考慮到一、二、三電場的收灰量比≈14∶3∶1的情況,在采取由三電場向一電場送灰的布置方式后,不僅縮短大量煤灰的輸送距離、減少鏈運(yùn)機(jī)磨損并增大可靠性,故選用送灰量在4t/h的FU150型即可滿足改造需要。
3.3 倉式泵選用技術(shù)要點(diǎn)和依據(jù)
3.3.1 新型倉泵的技術(shù)特點(diǎn) :倉泵選用為流態(tài)化上引式,比較原有老式的下引式倉泵,具有灰氣比高、物料流速低、調(diào)節(jié)功能強(qiáng)、料位方式簡明、排堵方式先進(jìn)等特點(diǎn),屬于目前國內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)。
3.3.2 倉泵容積的計(jì)算與選擇:根據(jù)每臺(tái)電除塵收灰量在6.75~9.45t/h的計(jì)算,雙倉泵出灰3次/h,灰堆積容重按0.75t/m3計(jì)算,則:(9.45/0.75)/(2×3)=2.1 m3/臺(tái)次,按倉泵有效容積率85%,選用2.5m3容積的倉泵可滿足需要。
比較原老式倉泵, 有效容積增大1倍;加上是雙倉泵同時(shí)出灰,其出灰閥等開啟次數(shù)僅僅是老式倉泵的1/4。實(shí)際上,倉泵容積越大,出灰次數(shù)越少,管道空耗氣的時(shí)間就減少,節(jié)氣效果越明顯;出灰閥等開啟次數(shù)也減少,系統(tǒng)設(shè)備故障率必然下降。因而,只要現(xiàn)場好布置,宜盡量用大容積倉泵。
3.4 倉泵閥門選用技術(shù)要點(diǎn)
3.4.1 出灰閥:倉泵出灰閥不耐磨、壽命短是個(gè)普遍的問題。出灰閥是在裝滿粉煤灰的倉泵缸內(nèi)充壓后才開啟,帶壓開閥時(shí)段含灰氣流的“噴沙”沖蝕使得出灰閥的密封面很快磨損。這就是出灰閥壽命最多3個(gè)月、少的只有3周的原因。
對出灰閥采用硬質(zhì)密封球閥,要求系統(tǒng)在充壓小于或等于0.08MPa前開啟出灰閥,且充壓為底部氣化氣源,要先于輸送加壓氣源開啟,可確保開閥時(shí)無“噴沙”沖蝕磨損。
3.4.2 進(jìn)灰閥:倉泵進(jìn)灰閥的磨損、不嚴(yán)密漏氣是常見故障。采用鐘罩閥,連桿為十字頭連接的球形鐘罩,具有自調(diào)整對中心的性能;其密封圈用耐熱耐磨的氟橡膠,以延長使用壽命。在鐘罩閥上部增設(shè)硬密封氣動(dòng)蝶閥,起進(jìn)料預(yù)隔斷的作用,以保護(hù)進(jìn)料閥,使其不會(huì)因夾灰泄漏而導(dǎo)致磨損。
3.4.3 底部氣化板:底部采用高性能氣化板,為金屬塔狀疊縫形式。這樣,可避免結(jié)露等堵塞和使用壽命短的問題,基本無維修。下泵封頭使用“O”形圈密封,采用底面進(jìn)氣,底部設(shè)平底支撐。
3.4.4 報(bào)警與排堵:系統(tǒng)設(shè)置管道堵灰報(bào)警和自動(dòng)排堵裝置。
3.5 出料自控系統(tǒng)選用技術(shù)要點(diǎn)
音叉式料位計(jì)、電容式料位計(jì)能粗略反饋倉泵的料位情況。而電子秤重式料位計(jì)對倉泵采取軟接頭、三腳懸浮支撐后,通過1腳1只的重力衡傳感器,接入PLC計(jì)量模塊;安裝后經(jīng)調(diào)零、質(zhì)量標(biāo)定,可實(shí)現(xiàn)進(jìn)出灰量的量化。但從節(jié)約投資,確保球形橡膠軟接頭對進(jìn)灰、出灰、進(jìn)氣、透氣等鋼性連接的運(yùn)行維護(hù)難度,考慮灰容重在變化和對灰量控制精度要求不需這樣高的實(shí)際,故放棄這一選擇。
用音叉式料位計(jì),在較大容量的2只倉泵中任一料位計(jì)發(fā)訊后即出灰,且設(shè)置達(dá)1500s時(shí)段無論料位計(jì)發(fā)訊與否均出灰。當(dāng)輸灰管氣壓小于或等于0.11MPa時(shí)即停止出灰,恢復(fù)進(jìn)灰。如此循環(huán)往復(fù)。
4 對收灰系統(tǒng)設(shè)置的優(yōu)化
以收灰為目標(biāo),系統(tǒng)設(shè)置的簡捷優(yōu)化,能提高系統(tǒng)安全度,降低系統(tǒng)電耗、水耗和氣耗量,從而減少設(shè)備投資。經(jīng)大量調(diào)研分析,形成#1、#3、#5灰斗和#2、#4、#6灰斗各用1只倉泵的方案。提高灰斗料口0.5m并縮短方管長度,一、二電場灰斗間下灰管由V形為Y形;三電場下灰經(jīng)鏈運(yùn)機(jī)送至二電場的下灰管。對輸灰管的90o彎頭大多改為45o彎頭以減少系統(tǒng)阻力。

通過優(yōu)化設(shè)計(jì),我們的單爐的設(shè)備簡化比較見表2。

?。?改造實(shí)施及投資情況簡介
改造項(xiàng)目的投資概算總價(jià)為333.71萬元。由于方案優(yōu)化及項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施招投標(biāo)等原因,節(jié)約了大量投資。2002年,中標(biāo)單位于7月26日開工,8月11日起至11月7日,陸續(xù)完成并投運(yùn)了#4爐、#5爐、#2爐和#6爐倉泵收灰系統(tǒng)。2003年3月20日完成#3爐,4月17日又投運(yùn)了#1爐。
改造后投運(yùn)的6臺(tái)爐電除塵倉泵系統(tǒng)均實(shí)現(xiàn)了電除塵全收干灰、全停沖灰水,倉泵故障率低、壓縮空氣消耗量小于老倉泵的50%的目標(biāo)。經(jīng)運(yùn)行考核與各種工況試驗(yàn)表明,此項(xiàng)改造為同類收灰系統(tǒng)投資省、技術(shù)先進(jìn),節(jié)能與環(huán)保效益好的項(xiàng)目。
6 項(xiàng)目效益情況
6.1 直接經(jīng)濟(jì)效益
新倉泵隨鍋爐運(yùn)行而投用,保持了良好的設(shè)備狀況。2003年,根據(jù)廠內(nèi)壓縮空氣流量表計(jì)量,選出的比較直觀的計(jì)量數(shù)據(jù)參見表3。

單爐舊倉泵日24h耗氣量比新倉泵多:
22.074-9.65=12.424 (km3)
按6臺(tái)鍋爐年運(yùn)行7000h計(jì)算,節(jié)氣量為:
12.424×6×7000/24=21757.119(km3);
壓縮空氣按68元/ km3計(jì), 節(jié)氣降本效益為:
2.1757119×68=147.95(萬元/a)。
6.2 間接經(jīng)濟(jì)效益
6.2.1 全部收灰的售灰效益:原設(shè)備的三電場灰都無法收灰,改造用鏈運(yùn)機(jī)收灰的工藝路線,增收灰量3%~6%,按4%計(jì)算(年總灰量24萬t),目前灰售價(jià)15元/t,則6臺(tái)爐可增收:24×4%×15=14.40 萬元/a。
6.2.2 全停沖灰水的節(jié)水效益:原設(shè)備因三電場的灰無法收干灰而投用沖灰水,每爐三電場2個(gè)箱式?jīng)_灰器4個(gè)噴嘴,2個(gè)地溝噴嘴。噴嘴設(shè)計(jì)流量為6t/h,改造后的6臺(tái)爐全停用電除塵沖灰水,可減水量為:6×6×6×7000=1512000 t / a=151.2萬t/a。按0.43元/t水計(jì),節(jié)約費(fèi)用:100.8×0.43=65.16萬元
6.2.3 故障率低的降費(fèi)效益:原倉泵系統(tǒng)設(shè)備中,倉泵進(jìn)料閥的密封圈使用壽命約20d,出料三通閥的磨損速度快,使用壽命不超過2個(gè)月。而改造后的收灰系統(tǒng)磨損小,故障率低;特別強(qiáng)調(diào)的是,在對鐘罩閥關(guān)閉時(shí)氣缸的進(jìn)氣緩沖處理后,其密封圈即便用丁腈橡膠,使用壽命仍達(dá)3個(gè)月以上。在對已投運(yùn)1年多的#4爐出料閥檢查后,認(rèn)為其出料閥預(yù)期壽命可達(dá)3年;此外,鏈運(yùn)機(jī)的磨損經(jīng)運(yùn)行1年后檢查預(yù)期壽命也可超過3年。
6.2.4 項(xiàng)目效益統(tǒng)計(jì):綜合上計(jì)算,此改造項(xiàng)目總計(jì)節(jié)能效益約為:
147.95+14.40+65.16=227.51萬元/a。
7 結(jié)語
使用先進(jìn)、可靠、簡捷的雙倉泵技術(shù)來對收灰系統(tǒng)的改造,不僅降低了投資、實(shí)現(xiàn)了干灰的全部收集,還使改造后的系統(tǒng)故障率大大下降,節(jié)能及環(huán)保效益顯著。這是一項(xiàng)值得推廣的技術(shù)項(xiàng)目。










