1. PLC與管理網(wǎng)的聯(lián)接
由網(wǎng)絡圖可以看出,全廠的PLC共構(gòu)成兩條數(shù)據(jù)高速通道(DH+)鏈,一條是電解、凈液的PLC通過ROCKWELL公司的以太網(wǎng)接口模塊5/20E與以太網(wǎng)相連,一條是陽極精煉爐、轉(zhuǎn)爐的PLC通過DCS與上位以太網(wǎng)相連。采用這種聯(lián)結(jié)方案主要是受各PLC物理位置的限制。PLC的實時數(shù)據(jù)傳到以太網(wǎng)后,由美國DEC公司的阿爾法小型計算機接受并轉(zhuǎn)換成個人電腦可以識別的數(shù)據(jù)信號后,再發(fā)往各管理終端。這樣,各管理終端通過相應的軟件就可以隨時調(diào)出工藝流程畫面和實時工藝參數(shù),管理者就可以隨時了解到現(xiàn)場工藝情況和各類數(shù)據(jù)報表,從而為管理帶來極大的便利。
2. DH+網(wǎng)
DH+是一個公共總線形成的對等的工業(yè)局域網(wǎng),其網(wǎng)上的每個節(jié)點無主次之分,網(wǎng)絡的存取方式為令牌傳遞方式,傳輸介質(zhì)為屏蔽雙絞線,最大傳輸距離為3044m,通信波特率為57.6K(57.6K位/s=1字節(jié)/0.14ms),最大節(jié)點數(shù)為64個。
屏蔽雙絞線相對比較便宜,并有比較好的抗噪性,能保證傳輸信號不失真,不失為一種理想的傳輸介質(zhì)。令牌傳遞方式可以消除那些試圖獲得網(wǎng)絡訪問權(quán)的PLC站點之間的競爭,哪個站點得到令牌,它就成為主站,從而有權(quán)向其他站點發(fā)送信息,用完相應的時間片后,即將令牌傳遞到下一個站點,這樣可以避免因某個站點故障而影響到整個網(wǎng)絡。每個PLC-5/40處理器有四個通信口,可用軟件設置成遠程I/O通信鏈與輸入輸出機架相連或設置成DH+網(wǎng)絡通信口。在轉(zhuǎn)爐調(diào)試時,由于各站點之間需要傳遞的數(shù)據(jù)量太大,引起監(jiān)控站屏幕頻繁出現(xiàn)網(wǎng)絡超時報警信息,我們就用處理器空閑的通信口,專門設置了一條DH+通信鏈,專門用于處理器之間的數(shù)據(jù)傳遞,解決了網(wǎng)絡擁擠的問題。
由于DH+網(wǎng)絡優(yōu)越的網(wǎng)絡性能,使得數(shù)據(jù)在站點之間傳遞變得極為便利,行車稱重數(shù)據(jù)本來發(fā)往陽極精煉爐,可是因為有了DH+網(wǎng)絡,在轉(zhuǎn)爐也可以看到這些數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)爐的作業(yè)方式是交替作業(yè),加上很多設備是三臺轉(zhuǎn)爐共用,因而需要相互傳遞的信息量非常大,因為有了DH+網(wǎng)絡,一切問題迎刃而解。
四、調(diào)試中遇到的難點及解決辦法
投產(chǎn)前,網(wǎng)絡安裝測試好之后,開始進行系統(tǒng)的總調(diào)試,發(fā)現(xiàn)由于三臺轉(zhuǎn)爐的很多輔助設備是共用的,因而各PLC之間需通過網(wǎng)絡交換的數(shù)據(jù)量特別大,引起網(wǎng)絡繁忙,網(wǎng)絡超時報警頻頻出現(xiàn),影響調(diào)試和正常操作。起初試圖通過增大監(jiān)控站的內(nèi)存、擴大緩沖區(qū)、精簡操作畫面等方法解決這個問題,但效果均不理想。后來想到利用處理器的其他空閑的通信口,專門開設一條網(wǎng)絡專供轉(zhuǎn)爐的四個PLC之間傳遞數(shù)據(jù)用,結(jié)果十分令人滿意,很好地解決了這個問題。
五、投產(chǎn)后的增設及改進項目
由于工藝狀況和設備狀況的要求,投產(chǎn)后在轉(zhuǎn)爐進行了一系列的改造和增設項目,主要包括以下幾個方面。
1. 轉(zhuǎn)爐事故傾轉(zhuǎn)的改造
在原設計中,轉(zhuǎn)爐的事故傾轉(zhuǎn)是蓄電池帶動直流電機驅(qū)動的,由于蓄電池只能供電10min,而充電時間需10多個小時,且有傾轉(zhuǎn)速度慢、性能欠可靠等缺點,容易引起堵風眼事故。針對這種情況,我們在軟件上進行了修改,使得只有交流失壓時,才由直流電機驅(qū)動轉(zhuǎn)爐移動, 在其他條件下,均由交流電機帶動爐子做事故傾轉(zhuǎn),大大減少了事故的發(fā)生,具有很好的效果。
2. 增設富氧改造調(diào)節(jié)回路
投產(chǎn)一段時間后,為了增加固破和冷銅的處理量,根據(jù)工藝要求,我們在轉(zhuǎn)爐增加了富氧錘煉自動調(diào)節(jié)回路?;芈吠队煤?,操作人員只要在操作畫面上設定所需的用氧濃度,調(diào)節(jié)回爐即可根據(jù)送風流量和設定氧濃自動調(diào)節(jié)氧氣的流量,操作十分方便。至今,使用效果一直很好。
3. 增加純水槽自動補水回路
純水槽的水是用于轉(zhuǎn)爐冷卻水套的,一旦斷水,就會對設備造成損壞。未改造之前轉(zhuǎn)爐純水槽補水需用電話與純水站聯(lián)系,這就要求操作人員經(jīng)常監(jiān)視純水槽的水位,很不方便,改造之后,低水位自動補水,高水位自動停水,且有高、低水位報警,既方便又安全,得到操作人員的好評。
4. 增加報警點和歷史趨勢記錄
轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)后,我們在轉(zhuǎn)爐增加了PLC系統(tǒng)不間斷電源(UPS)掉電報警、煙罩斷流報警、純水槽水位報警等,提高了生產(chǎn)的安全性。增加了排風機轉(zhuǎn)速和輸出給定值的歷史趨勢記錄,給設備監(jiān)護和故障判斷分析提供了依據(jù)。
總之,可編程序控制器因其可靠的性能、卓越的控制功能和強大的通信功能在金隆公司的生產(chǎn)和管理中發(fā)揮了很大的作用,創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟效益。隨著其性能價格比的提高,相信會在工業(yè)企業(yè)中得到更加廣泛的應用。










