Crosrol清梳聯(lián)在紡化纖生產(chǎn)中的應(yīng)用方案
我們上海日舒棉紡織廠的前身是上海第十四棉紡織廠肖塘分廠,主要生產(chǎn)以合成纖維和人造纖維為原料的紗線產(chǎn)品。建廠初期,為了節(jié)省投資,因陋就簡(jiǎn)地從老廠轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)了一部分舊設(shè)備,另外又購(gòu)買(mǎi)了外廠的一些二手設(shè)備。經(jīng)過(guò)幾年的運(yùn)轉(zhuǎn)后,暴露出了不少問(wèn)題,清梳部分的設(shè)備過(guò)于陳舊,故障率高,難以適應(yīng)品種質(zhì)量要求,而且像支“雜牌軍”,給維護(hù)管理帶來(lái)了不便。更突出的問(wèn)題是由于這些設(shè)備中,有些原來(lái)是專(zhuān)紡棉纖維,雖經(jīng)改造,仍不能完全適應(yīng)紡化纖原料,不能滿(mǎn)足市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)對(duì)產(chǎn)品的多樣化,高品質(zhì),高檔次的要求,制約了產(chǎn)品的優(yōu)化調(diào)整。因此我廠領(lǐng)導(dǎo)層決策,加大對(duì)前紡設(shè)備的投資力度,改變落后面貌,適應(yīng)市場(chǎng)需求,提高產(chǎn)品質(zhì)量。 在確定改造方案時(shí),一種意見(jiàn)認(rèn)為,我們改造的步子應(yīng)該跨得大一點(diǎn),選用代表先進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展方向的清梳聯(lián)設(shè)備。還有一種意見(jiàn)認(rèn)為,清梳聯(lián)生產(chǎn),翻改品種麻煩,可能不適應(yīng)我廠的化纖多品種生產(chǎn),而只要對(duì)梳棉機(jī)進(jìn)行更新,我廠的產(chǎn)品質(zhì)量就能得到改善,這樣還可以節(jié)省投資。就兩種不同意見(jiàn),我們反復(fù)進(jìn)行了論證,最后達(dá)成共識(shí),清梳聯(lián)已成為了棉紡技術(shù)進(jìn)步及現(xiàn)代化紡織廠的重要標(biāo)志,上清梳聯(lián),可以徹底改變清梳工段的落后面貌,避免今后的重復(fù)投資。清梳聯(lián)技術(shù)己被國(guó)際公認(rèn)為成熟的棉紡技術(shù),可以從根本上解決化纖棉卷粘卷,改善生條重不勻,喂入梳棉棉層保持開(kāi)松狀態(tài),有利于梳理,提高成紗的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)。在品種翻改方面,現(xiàn)在清梳聯(lián)的抓包機(jī)能同時(shí)滿(mǎn)足不同品種的供棉需求,梳棉機(jī)輸棉管道之間配有閥門(mén)裝置,具有一定的機(jī)臺(tái)配置的靈活性,因此清梳聯(lián)能夠適應(yīng)我廠的化纖多品種生產(chǎn)。1999年,我們?cè)趯?duì)各種品牌的清梳聯(lián)設(shè)備進(jìn)行調(diào)研后,選擇了英國(guó)Crosrol清梳聯(lián)生產(chǎn)流程線。
2.1工藝流程
因?yàn)槲覐S生產(chǎn)的品種較多,有不同的原料,如滌綸,腈綸,粘膠及不同原料的混紡,Crosrol公司為我廠專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)了如下的工藝流程:
2.2.流程特點(diǎn)
該流程的主要特點(diǎn)有:
(1)對(duì)紡化纖生產(chǎn)適應(yīng)性強(qiáng)。因?yàn)榛w較蓬松,整個(gè)流程沒(méi)有過(guò)多的打擊,開(kāi)清棉機(jī)的打手為梳針形式,開(kāi)清比較溫和,避免了產(chǎn)生過(guò)多的棉結(jié)和短絨。在紡粘膠品種時(shí),纖維經(jīng)過(guò)兩臺(tái)4倉(cāng)下的鱷魚(yú)齒打手,能得到適當(dāng)?shù)拈_(kāi)松。
(2) 混合能力強(qiáng)。抓包機(jī)運(yùn)行長(zhǎng)度長(zhǎng)達(dá)30米,可排列足夠多的化纖包,能達(dá)到足夠的抓取混合效果。兩道4倉(cāng)串聯(lián),大大增強(qiáng)了混合力度。
(3) 產(chǎn)量高,效益好。抓包機(jī)單產(chǎn)高達(dá)1500公斤/小時(shí),4倉(cāng)單產(chǎn)高達(dá)1000公斤/小時(shí),梳針式開(kāi)清棉機(jī)和氣流控制器單產(chǎn)高達(dá)850公斤/小時(shí)。我廠MK5D梳棉機(jī)在紡滌綸時(shí),單產(chǎn)曾高達(dá)55公斤/小時(shí),而用人大大減少。如清花操作工為0.5人/班,梳棉操作工1人/班。
(4) 流程短,占地少。流程為“一抓,二混,一清”,由于各單機(jī)效率高,完全能滿(mǎn)足開(kāi)清要求。單機(jī)占地較小,如4倉(cāng)占地為2960X 1900mm,梳針式開(kāi)清棉機(jī)占地為3600×2840mm,氣流控制塔占地為1200×2150mm,清梳聯(lián)梳棉機(jī)占地為4645×3040mmo梳棉機(jī)中心間距最小僅需3.2米。
(5) 能適應(yīng)品種翻改的需要。多品種程控抓包機(jī)能同時(shí)供應(yīng)兩條線紡制不同品種。清梳送棉管道末端相聯(lián),各機(jī)臺(tái)的管道間配有閥門(mén),可按照不同品種的產(chǎn)量要求,靈活配置梳棉開(kāi)臺(tái)數(shù)。在抓包機(jī)的每一側(cè)可堆放4組不同原料:可隨時(shí)設(shè)定程序,改抓不同品種,方便了品種翻改。
2.3 各單機(jī)的主要特點(diǎn)
2.3.1多品種混棉可編程抓包機(jī)
機(jī)械結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,特別是從一側(cè)抓棉換到另一側(cè)抓棉時(shí),只要轉(zhuǎn)動(dòng)抓臂,而無(wú)需轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)身,設(shè)計(jì)非常合理,故障極少。能記憶棉包高度和運(yùn)行區(qū)域,自動(dòng)抓取不同品種,遇有緊包時(shí),能自動(dòng)減慢運(yùn)行速度,防止抓取棉塊過(guò)大和過(guò)緊而造成混棉不勻或塞車(chē)。
2.3.2四倉(cāng)混棉機(jī)
纖維隨機(jī)地由氣流控制進(jìn)入多倉(cāng),有效地增加了混合總量。各倉(cāng)底部出棉羅拉從進(jìn)棉方向按1:1.13:1. 27:1.4的不同速率輸出,增強(qiáng)了混棉效果。
2.3.4.清梳聯(lián)喂棉箱
電氣控制與梳棉機(jī)一體化,有效地保證了按梳棉機(jī)喂棉的需求供棉。上儲(chǔ)棉箱的喂入用氣壓控制,原料經(jīng)喂給角釘細(xì)開(kāi)松輥開(kāi)松后進(jìn)入下儲(chǔ)棉箱,可調(diào)節(jié)風(fēng)量的棉箱風(fēng)機(jī)將氣流壓向下棉箱內(nèi)的纖維,形成一定密度的棉層。棉箱喂棉羅拉可根據(jù)供棉需求變速,以保持均勻連續(xù)地向下棉箱供棉。
2.3.5.MK5D梳棉機(jī) 摒棄了傳統(tǒng)的機(jī)框形式,采用整體式的鋼架底框,承載兩側(cè)機(jī)框。底框,側(cè)機(jī)框與錫林軸承座之間無(wú)固定螺絲聯(lián)結(jié),僅采用鋼球支承。這樣能有效地隔離地面和機(jī)臺(tái)內(nèi)部的振動(dòng)上傳到各分梳隔距,能保持隔距的緊密和恒定?;剞D(zhuǎn)蓋板踵趾面與曲軌不接觸,蓋板運(yùn)行方式轉(zhuǎn)換為由特制鏈條上的軸承在曲軌上滾動(dòng)運(yùn)行,消除了蓋板踵趾面的磨損,也改善了曲軌面的磨損,因此可以長(zhǎng)久地保持錫林與蓋板間的隔距。蓋板可通過(guò)墊片精確地調(diào)整至一致高度,不需預(yù)磨,100%地利用針尖堅(jiān)硬部分,增強(qiáng)了梳理能力,延長(zhǎng)了蓋板針布的使用壽命。配有9根預(yù)分梳蓋板和3根后分梳蓋板,針尖密度逐步遞增,對(duì)分梳凝結(jié)纖維十分有效。閉環(huán)式的長(zhǎng)片段和中片段自調(diào)勻整裝置,能精確地調(diào)整生條重量,大大降低了重不勻率。全機(jī)由電腦實(shí)行在線檢測(cè),提供產(chǎn)量,質(zhì)量,運(yùn)行狀態(tài)及保養(yǎng)方面的廣泛數(shù)據(jù),同時(shí)按設(shè)定要求,自動(dòng)進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制。
3.使用效果
3.1.適紡范圍廣
我們?cè)赾rosrol清梳聯(lián)設(shè)備上所紡過(guò)的纖維有滌綸,腈綸,粘膠,染色滌綸,差別化纖維,既有38mm的短纖維,也有5lmm的中長(zhǎng)纖維。有些纖維在試紡時(shí),碰到了一些問(wèn)題,經(jīng)過(guò)摸索以后,解決了問(wèn)題,取得了成功。如在剛開(kāi)始試紡改性滌綸纖維大有光、高溫陽(yáng)離子時(shí),棉網(wǎng)下瀉,不能隨導(dǎo)棉皮圈輸出成條。針對(duì)這一情況,我們對(duì)導(dǎo)棉裝置進(jìn)行了改進(jìn),克服了棉網(wǎng)下瀉,在清梳聯(lián)上順利投產(chǎn)了大有光纖維和高溫陽(yáng)離子纖維。
3.2.質(zhì)量指標(biāo)
我們對(duì)Crosrol清梳聯(lián)進(jìn)行了各種質(zhì)量數(shù)據(jù)的測(cè)試。
3.2.1 生條重量不勻率與成紗質(zhì)量指標(biāo)
經(jīng)多次測(cè)試,生條重不勻率能穩(wěn)定在2%以下。如對(duì)38mm滌綸不同產(chǎn)量時(shí)的生條重不勻和30s成紗質(zhì)量指標(biāo)測(cè)試如下:
梳棉產(chǎn)量 36公斤/臺(tái)時(shí) 45公斤/臺(tái)時(shí) 55公斤/臺(tái)時(shí)
標(biāo)準(zhǔn)重量 4.0 4.0 4.0
實(shí)際重量 4.0 3.9 4.1
重不勻率 1.05 0.77 1.85
生條棉結(jié)(粒/0.5克) 0 2 2
細(xì)紗條干CV% 14.61 14.18 14.09
千米細(xì)節(jié) 3 3 4
千米粗節(jié) 17 24 24
千米棉結(jié) 21 24 23
對(duì)51mm滌綸在3。6克/米定量,230米/分輸出速度和4.8克/米定量,200米/分輸出速度兩種情況下 的生條質(zhì)量及32s成紗質(zhì)量測(cè)試如下:
生條定量克/米 3.6 4.8
出條速度米/分 230 200
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量公斤/小時(shí) 50 57
生條重不勻 1.91 1.19
生條棉結(jié)粒/0.5克 2 1
生條Uster CV% 5.07 4.80
一并條干CV/% 5.31 5.06
二并條干CV% 3.87 3.99
三并條干CV% 3.95 3.32
里排粗紗CV% 4.85 4,88
外排粗紗CV% 5.26 4.77
細(xì)紗條干CV% 17.07 17.24
千米細(xì)節(jié) 68 74
千米粗節(jié) 65 72
千米棉結(jié) 111 117
Crosrol清梳聯(lián)與本廠老梳棉機(jī)紡51mmT/R混紡40s紗的質(zhì)量指標(biāo)對(duì)比如下:
項(xiàng)目 Crosrol清梳聯(lián) 本廠老梳棉機(jī)
平均CV% 18.73 19.67
平均千米細(xì)節(jié) 188 211
平均千米粗節(jié) 131 212
平均千米棉結(jié) 147 231
各項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示,Crosrol清梳聯(lián)的質(zhì)量指標(biāo)較本廠老梳棉機(jī)的質(zhì)量指標(biāo)有較大的改善。
3.2.2.清花混棉效果
我們對(duì)兩臺(tái)4倉(cāng)串聯(lián)的混合效應(yīng)進(jìn)行了分析和測(cè)試。設(shè)原料進(jìn)入第一道4倉(cāng)后,各倉(cāng)內(nèi)的原料為M1,M2,M3,M4,由第一道4倉(cāng)輸入第二道4倉(cāng)后,各倉(cāng)內(nèi)的原料為(M1十M2+M3+M4,),因此第二倉(cāng)輸出的原料則為4×(M1+M2+M3+M4),相當(dāng)于16倉(cāng)的混合效應(yīng),纖維相互之間可以得到更充分的混合,可有效地克服色差,改善成紗截面的纖維排列均勻。
第一道4倉(cāng) 第二道4倉(cāng)
我們?cè)?5%白滌與25%黑滌在清花排包,經(jīng)兩道4倉(cāng)串聯(lián)混棉后,生產(chǎn)出的生條,各桶之間目光檢測(cè)
看不出色差。以T/R 65/35混合后,在5臺(tái)梳棉機(jī)上,同時(shí)各取一桶生條試樣,分別紡成30s細(xì)紗后,各取 100米長(zhǎng)度的紗樣,測(cè)試混合差異:
桶號(hào) 1 2 3 4 5 平均
滌綸含量 64.90 65.72 64.79 65.06 64.88 65.07
2001年一家日本客商把在東南亞其他國(guó)家生產(chǎn)的蓄熱導(dǎo)電紗線給我廠試紡。因?yàn)槠渲刑己诶w維混合比例僅有5%為了慎重對(duì)待,我們分別在老機(jī)和清梳聯(lián)上進(jìn)行了試紡,經(jīng)過(guò)對(duì)比測(cè)試,清梳聯(lián)生產(chǎn)的紗樣,顏色混合均勻,成紗質(zhì)量指標(biāo)優(yōu)于老機(jī),滿(mǎn)足了日本客商的要求,給了我廠550噸的訂單,最后實(shí)際完成了577噸產(chǎn)量,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。今年日本客商又來(lái)我廠再續(xù)出口訂單100噸。
3.3 降低成本,提高效率按我廠清梳舊設(shè)備定員,30人/萬(wàn)錠,使用清梳聯(lián)后,只需6人/萬(wàn)錠(三班運(yùn)轉(zhuǎn)),減少勞動(dòng)定員24人/萬(wàn)錠。使用清梳聯(lián)后,還節(jié)省了占地面積,特別是老梳棉間,騰出了大片面積,支援了其他工序的改造。
3.4.培訓(xùn)鍛煉了維修技術(shù)力量Crosrol清梳聯(lián)設(shè)備技術(shù)含量高,自動(dòng)化和機(jī)電一體化程度高。我廠維修人員原來(lái)?yè)?dān)心,怕不能很好掌握和維護(hù)這套清梳聯(lián)。Crosrol的合資者上海紡機(jī)總廠給我們提供了詳盡的培訓(xùn)和技術(shù)支持,不論是維修技術(shù)方面的問(wèn)題還是質(zhì)量攻關(guān)方面的問(wèn)題,該廠的售后服務(wù)人員都能認(rèn)真負(fù)責(zé)地提供有關(guān)資料,咨詢(xún),現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)及備件供應(yīng),使得我們無(wú)后顧之憂(yōu)。通過(guò)培訓(xùn)和實(shí)踐,我廠的保全保養(yǎng)和電氣維修人員得到了鍛煉和提高。過(guò)去清花和梳棉,機(jī)械和電氣各歸各,現(xiàn)在清花和梳棉工段已經(jīng)合并,維修人員既修清花也修梳棉。機(jī)械維修和電氣維修人員也經(jīng)常一起互相協(xié)作進(jìn)行維修。
4有待改進(jìn)之處
4.1,生條條干cV值經(jīng)我們測(cè)試,一般都要超過(guò)4.5%,雖然我們多次測(cè)試后道并粗細(xì)的條干,幾乎沒(méi)有影響,但我們希望Crosro]、公司今后能加以改善。
4.2.紡化纖的梳針式開(kāi)清棉機(jī)還應(yīng)根據(jù)粘膠纖維的特點(diǎn),多配置一些可增加落棉的調(diào)節(jié)手段。
5結(jié)語(yǔ)
我廠通過(guò)使用克羅斯洛爾清梳聯(lián),使產(chǎn)品質(zhì)量大大提高,同時(shí)產(chǎn)品檔次也越上了一個(gè)新臺(tái)階,提高了我廠生產(chǎn)能力及勞動(dòng)效率,降低了生產(chǎn)成本,提高了社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益,為我廠創(chuàng)日舒品牌打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2.1工藝流程
因?yàn)槲覐S生產(chǎn)的品種較多,有不同的原料,如滌綸,腈綸,粘膠及不同原料的混紡,Crosrol公司為我廠專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)了如下的工藝流程:
2.2.流程特點(diǎn)
該流程的主要特點(diǎn)有:
(1)對(duì)紡化纖生產(chǎn)適應(yīng)性強(qiáng)。因?yàn)榛w較蓬松,整個(gè)流程沒(méi)有過(guò)多的打擊,開(kāi)清棉機(jī)的打手為梳針形式,開(kāi)清比較溫和,避免了產(chǎn)生過(guò)多的棉結(jié)和短絨。在紡粘膠品種時(shí),纖維經(jīng)過(guò)兩臺(tái)4倉(cāng)下的鱷魚(yú)齒打手,能得到適當(dāng)?shù)拈_(kāi)松。
(2) 混合能力強(qiáng)。抓包機(jī)運(yùn)行長(zhǎng)度長(zhǎng)達(dá)30米,可排列足夠多的化纖包,能達(dá)到足夠的抓取混合效果。兩道4倉(cāng)串聯(lián),大大增強(qiáng)了混合力度。
(3) 產(chǎn)量高,效益好。抓包機(jī)單產(chǎn)高達(dá)1500公斤/小時(shí),4倉(cāng)單產(chǎn)高達(dá)1000公斤/小時(shí),梳針式開(kāi)清棉機(jī)和氣流控制器單產(chǎn)高達(dá)850公斤/小時(shí)。我廠MK5D梳棉機(jī)在紡滌綸時(shí),單產(chǎn)曾高達(dá)55公斤/小時(shí),而用人大大減少。如清花操作工為0.5人/班,梳棉操作工1人/班。
(4) 流程短,占地少。流程為“一抓,二混,一清”,由于各單機(jī)效率高,完全能滿(mǎn)足開(kāi)清要求。單機(jī)占地較小,如4倉(cāng)占地為2960X 1900mm,梳針式開(kāi)清棉機(jī)占地為3600×2840mm,氣流控制塔占地為1200×2150mm,清梳聯(lián)梳棉機(jī)占地為4645×3040mmo梳棉機(jī)中心間距最小僅需3.2米。
(5) 能適應(yīng)品種翻改的需要。多品種程控抓包機(jī)能同時(shí)供應(yīng)兩條線紡制不同品種。清梳送棉管道末端相聯(lián),各機(jī)臺(tái)的管道間配有閥門(mén),可按照不同品種的產(chǎn)量要求,靈活配置梳棉開(kāi)臺(tái)數(shù)。在抓包機(jī)的每一側(cè)可堆放4組不同原料:可隨時(shí)設(shè)定程序,改抓不同品種,方便了品種翻改。
2.3 各單機(jī)的主要特點(diǎn)
2.3.1多品種混棉可編程抓包機(jī)
機(jī)械結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,特別是從一側(cè)抓棉換到另一側(cè)抓棉時(shí),只要轉(zhuǎn)動(dòng)抓臂,而無(wú)需轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)身,設(shè)計(jì)非常合理,故障極少。能記憶棉包高度和運(yùn)行區(qū)域,自動(dòng)抓取不同品種,遇有緊包時(shí),能自動(dòng)減慢運(yùn)行速度,防止抓取棉塊過(guò)大和過(guò)緊而造成混棉不勻或塞車(chē)。
2.3.2四倉(cāng)混棉機(jī)
纖維隨機(jī)地由氣流控制進(jìn)入多倉(cāng),有效地增加了混合總量。各倉(cāng)底部出棉羅拉從進(jìn)棉方向按1:1.13:1. 27:1.4的不同速率輸出,增強(qiáng)了混棉效果。
2.3.4.清梳聯(lián)喂棉箱
電氣控制與梳棉機(jī)一體化,有效地保證了按梳棉機(jī)喂棉的需求供棉。上儲(chǔ)棉箱的喂入用氣壓控制,原料經(jīng)喂給角釘細(xì)開(kāi)松輥開(kāi)松后進(jìn)入下儲(chǔ)棉箱,可調(diào)節(jié)風(fēng)量的棉箱風(fēng)機(jī)將氣流壓向下棉箱內(nèi)的纖維,形成一定密度的棉層。棉箱喂棉羅拉可根據(jù)供棉需求變速,以保持均勻連續(xù)地向下棉箱供棉。
2.3.5.MK5D梳棉機(jī) 摒棄了傳統(tǒng)的機(jī)框形式,采用整體式的鋼架底框,承載兩側(cè)機(jī)框。底框,側(cè)機(jī)框與錫林軸承座之間無(wú)固定螺絲聯(lián)結(jié),僅采用鋼球支承。這樣能有效地隔離地面和機(jī)臺(tái)內(nèi)部的振動(dòng)上傳到各分梳隔距,能保持隔距的緊密和恒定?;剞D(zhuǎn)蓋板踵趾面與曲軌不接觸,蓋板運(yùn)行方式轉(zhuǎn)換為由特制鏈條上的軸承在曲軌上滾動(dòng)運(yùn)行,消除了蓋板踵趾面的磨損,也改善了曲軌面的磨損,因此可以長(zhǎng)久地保持錫林與蓋板間的隔距。蓋板可通過(guò)墊片精確地調(diào)整至一致高度,不需預(yù)磨,100%地利用針尖堅(jiān)硬部分,增強(qiáng)了梳理能力,延長(zhǎng)了蓋板針布的使用壽命。配有9根預(yù)分梳蓋板和3根后分梳蓋板,針尖密度逐步遞增,對(duì)分梳凝結(jié)纖維十分有效。閉環(huán)式的長(zhǎng)片段和中片段自調(diào)勻整裝置,能精確地調(diào)整生條重量,大大降低了重不勻率。全機(jī)由電腦實(shí)行在線檢測(cè),提供產(chǎn)量,質(zhì)量,運(yùn)行狀態(tài)及保養(yǎng)方面的廣泛數(shù)據(jù),同時(shí)按設(shè)定要求,自動(dòng)進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制。
3.使用效果
3.1.適紡范圍廣
我們?cè)赾rosrol清梳聯(lián)設(shè)備上所紡過(guò)的纖維有滌綸,腈綸,粘膠,染色滌綸,差別化纖維,既有38mm的短纖維,也有5lmm的中長(zhǎng)纖維。有些纖維在試紡時(shí),碰到了一些問(wèn)題,經(jīng)過(guò)摸索以后,解決了問(wèn)題,取得了成功。如在剛開(kāi)始試紡改性滌綸纖維大有光、高溫陽(yáng)離子時(shí),棉網(wǎng)下瀉,不能隨導(dǎo)棉皮圈輸出成條。針對(duì)這一情況,我們對(duì)導(dǎo)棉裝置進(jìn)行了改進(jìn),克服了棉網(wǎng)下瀉,在清梳聯(lián)上順利投產(chǎn)了大有光纖維和高溫陽(yáng)離子纖維。
3.2.質(zhì)量指標(biāo)
我們對(duì)Crosrol清梳聯(lián)進(jìn)行了各種質(zhì)量數(shù)據(jù)的測(cè)試。
3.2.1 生條重量不勻率與成紗質(zhì)量指標(biāo)
經(jīng)多次測(cè)試,生條重不勻率能穩(wěn)定在2%以下。如對(duì)38mm滌綸不同產(chǎn)量時(shí)的生條重不勻和30s成紗質(zhì)量指標(biāo)測(cè)試如下:
梳棉產(chǎn)量 36公斤/臺(tái)時(shí) 45公斤/臺(tái)時(shí) 55公斤/臺(tái)時(shí)
標(biāo)準(zhǔn)重量 4.0 4.0 4.0
實(shí)際重量 4.0 3.9 4.1
重不勻率 1.05 0.77 1.85
生條棉結(jié)(粒/0.5克) 0 2 2
細(xì)紗條干CV% 14.61 14.18 14.09
千米細(xì)節(jié) 3 3 4
千米粗節(jié) 17 24 24
千米棉結(jié) 21 24 23
對(duì)51mm滌綸在3。6克/米定量,230米/分輸出速度和4.8克/米定量,200米/分輸出速度兩種情況下 的生條質(zhì)量及32s成紗質(zhì)量測(cè)試如下:
生條定量克/米 3.6 4.8
出條速度米/分 230 200
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量公斤/小時(shí) 50 57
生條重不勻 1.91 1.19
生條棉結(jié)粒/0.5克 2 1
生條Uster CV% 5.07 4.80
一并條干CV/% 5.31 5.06
二并條干CV% 3.87 3.99
三并條干CV% 3.95 3.32
里排粗紗CV% 4.85 4,88
外排粗紗CV% 5.26 4.77
細(xì)紗條干CV% 17.07 17.24
千米細(xì)節(jié) 68 74
千米粗節(jié) 65 72
千米棉結(jié) 111 117
Crosrol清梳聯(lián)與本廠老梳棉機(jī)紡51mmT/R混紡40s紗的質(zhì)量指標(biāo)對(duì)比如下:
項(xiàng)目 Crosrol清梳聯(lián) 本廠老梳棉機(jī)
平均CV% 18.73 19.67
平均千米細(xì)節(jié) 188 211
平均千米粗節(jié) 131 212
平均千米棉結(jié) 147 231
各項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示,Crosrol清梳聯(lián)的質(zhì)量指標(biāo)較本廠老梳棉機(jī)的質(zhì)量指標(biāo)有較大的改善。
3.2.2.清花混棉效果
我們對(duì)兩臺(tái)4倉(cāng)串聯(lián)的混合效應(yīng)進(jìn)行了分析和測(cè)試。設(shè)原料進(jìn)入第一道4倉(cāng)后,各倉(cāng)內(nèi)的原料為M1,M2,M3,M4,由第一道4倉(cāng)輸入第二道4倉(cāng)后,各倉(cāng)內(nèi)的原料為(M1十M2+M3+M4,),因此第二倉(cāng)輸出的原料則為4×(M1+M2+M3+M4),相當(dāng)于16倉(cāng)的混合效應(yīng),纖維相互之間可以得到更充分的混合,可有效地克服色差,改善成紗截面的纖維排列均勻。
第一道4倉(cāng) 第二道4倉(cāng)
我們?cè)?5%白滌與25%黑滌在清花排包,經(jīng)兩道4倉(cāng)串聯(lián)混棉后,生產(chǎn)出的生條,各桶之間目光檢測(cè)
看不出色差。以T/R 65/35混合后,在5臺(tái)梳棉機(jī)上,同時(shí)各取一桶生條試樣,分別紡成30s細(xì)紗后,各取 100米長(zhǎng)度的紗樣,測(cè)試混合差異:
桶號(hào) 1 2 3 4 5 平均
滌綸含量 64.90 65.72 64.79 65.06 64.88 65.07
2001年一家日本客商把在東南亞其他國(guó)家生產(chǎn)的蓄熱導(dǎo)電紗線給我廠試紡。因?yàn)槠渲刑己诶w維混合比例僅有5%為了慎重對(duì)待,我們分別在老機(jī)和清梳聯(lián)上進(jìn)行了試紡,經(jīng)過(guò)對(duì)比測(cè)試,清梳聯(lián)生產(chǎn)的紗樣,顏色混合均勻,成紗質(zhì)量指標(biāo)優(yōu)于老機(jī),滿(mǎn)足了日本客商的要求,給了我廠550噸的訂單,最后實(shí)際完成了577噸產(chǎn)量,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。今年日本客商又來(lái)我廠再續(xù)出口訂單100噸。
3.3 降低成本,提高效率按我廠清梳舊設(shè)備定員,30人/萬(wàn)錠,使用清梳聯(lián)后,只需6人/萬(wàn)錠(三班運(yùn)轉(zhuǎn)),減少勞動(dòng)定員24人/萬(wàn)錠。使用清梳聯(lián)后,還節(jié)省了占地面積,特別是老梳棉間,騰出了大片面積,支援了其他工序的改造。
3.4.培訓(xùn)鍛煉了維修技術(shù)力量Crosrol清梳聯(lián)設(shè)備技術(shù)含量高,自動(dòng)化和機(jī)電一體化程度高。我廠維修人員原來(lái)?yè)?dān)心,怕不能很好掌握和維護(hù)這套清梳聯(lián)。Crosrol的合資者上海紡機(jī)總廠給我們提供了詳盡的培訓(xùn)和技術(shù)支持,不論是維修技術(shù)方面的問(wèn)題還是質(zhì)量攻關(guān)方面的問(wèn)題,該廠的售后服務(wù)人員都能認(rèn)真負(fù)責(zé)地提供有關(guān)資料,咨詢(xún),現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)及備件供應(yīng),使得我們無(wú)后顧之憂(yōu)。通過(guò)培訓(xùn)和實(shí)踐,我廠的保全保養(yǎng)和電氣維修人員得到了鍛煉和提高。過(guò)去清花和梳棉,機(jī)械和電氣各歸各,現(xiàn)在清花和梳棉工段已經(jīng)合并,維修人員既修清花也修梳棉。機(jī)械維修和電氣維修人員也經(jīng)常一起互相協(xié)作進(jìn)行維修。
4有待改進(jìn)之處
4.1,生條條干cV值經(jīng)我們測(cè)試,一般都要超過(guò)4.5%,雖然我們多次測(cè)試后道并粗細(xì)的條干,幾乎沒(méi)有影響,但我們希望Crosro]、公司今后能加以改善。
4.2.紡化纖的梳針式開(kāi)清棉機(jī)還應(yīng)根據(jù)粘膠纖維的特點(diǎn),多配置一些可增加落棉的調(diào)節(jié)手段。
5結(jié)語(yǔ)
我廠通過(guò)使用克羅斯洛爾清梳聯(lián),使產(chǎn)品質(zhì)量大大提高,同時(shí)產(chǎn)品檔次也越上了一個(gè)新臺(tái)階,提高了我廠生產(chǎn)能力及勞動(dòng)效率,降低了生產(chǎn)成本,提高了社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益,為我廠創(chuàng)日舒品牌打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
本文標(biāo)簽:Crosrol清梳聯(lián)在紡化纖生產(chǎn)中的應(yīng)用方案
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